电厂汽轮发电机组大修总结
第一部分:概述
一、#1机组大修概况
本次#1机组大修从2001年9月9日开始至2001年11月26日正式并网发电,历时79天。第67天大修后第一次点火,第68天汽轮机冲车至3000rpm,电气开始做试验,后因热工中压胀差传感器等题目打闸灭火。处理好中压胀差、锅炉泄漏等题目后,于11月26日启动正式并网发电。
本次大修以汽轮机本体大修、热控DCS改造、锅炉受热面整治及酸洗为主线。共完成检验项目2196项,其中标准项目1582项,非标项目155项,技术监视项目309项,安反措项目62项,节能项目28项,发现并处理设备缺陷隐患293条,为#2机组稳定运行奠定了坚实的基础。
二、主设备型号及主要参数
#2机组于1993年10月10日投产发电,锅炉系斯洛伐克托尔马其锅炉厂出品、汽轮发电机系捷克斯柯达皮尔森汽轮机厂出品。
汽轮机主要参数:
型号:K500-16.18;
型式:亚临界一级中间再热、单轴、四缸、四排汽、双背压、冲动凝汽式汽轮机
额定功率:500MW
最大出力:525MW
汽轮机最大进汽量:1650T/H
额定主汽压力:16.18MPa
主汽温度:535℃
高压缸排汽温度、压力:380℃、3.6-4MPa
再热汽温度、压力:535℃、3.6MPa
中压缸排汽温度、压力:280-300℃、0.55MPa
低压缸排汽温度压力(#1/#2):30-40℃、7.72/6.07KPa
汽轮机转速:3000rpm
2、锅炉主要参数
型号:1650-17.46-540/540
型式:亚临界低倍率强制循环固态排渣塔式锅炉
额定蒸发量:1650T/H
过热蒸汽温度/压力:540℃/17.46MPa
再热蒸汽进/出口压力:4.211/4.003MPa
再热蒸汽进/出口温度:333/540℃
再热蒸汽量:1480T/H
给水温度:255℃
排烟温度:142℃
锅炉效率:90.5%
循环倍率:1.25-1.4
3、发电机主要参数
型号:2H670960/2VH
额定视在功率588MVA
额定有功功率500MW
功率因数0.85
额定频率50Hz
额定电压20KV
额定电流17KA
额定转速3000rpm
尽缘等级F
定子绕组接线方式YY
冷却方式水氢氢
4、主变主要参数
型号:TEQ-205A44D9K-99
制造厂家:奥地利ELIN公司
Ue=550/3-2*2.5%KV/20KV
Ie=66.1-678.5-696A/10500A
Fe=50HZ
UK=13.4%
冷却方式ODAF(强油风冷)
空载损耗96KW
负载损耗412KW
5、电除尘主要参数
型号EKG2-70-15-8-4-250-6-2
进口含灰量(烟气)30g/m3
除尘效率99.9%
阳极振打4×0.045KW:380V
阴极振打32×0.045KW:380V
灰斗加热(三四电场)8×14×0.3KW:220V
尽缘子加热32×1KW:380V
输进380V442A50Hz
输出50KVVmax=88KV2000mA
工作电压44-54KV
控制电压220V
第二部分:大修前状况分析
一、上次大修结束至本次大修之间的状态分析
(一)可靠性主要指标分析
电厂#1机组1992年10月9日首次并网,1993年10月10日正式投产,其间在1995年5月31日00:00开始进行了首次大修,历时1737小时.于1995年8月11日9:10顺利结束,于1999年7月19日0:00至1999年9月27日15:00进行了第二次大修,历时1695小时。从1999年9月27日15:00第二次大修并网开始统计到2003年8月1日0:00为止,主要可靠性指标如下:
运行小时:SH=29989.36小时
备用小时:RH=1348.7小时
可用小时:AH=31338.06小时
非停次数:UOT=13次
非停小时:UOH=812.1小时
强停次数:FOT=8次
强停小时:FOH=491.69小时
等效可用系数:EAF=87.54%
等效强迫停运率:EROR=1.61%
起停次数:37/37次
期间共进行了一次小修一次中修,时间为:
2000.11.29.19:00-2000.12.11.18:15历时287.25小时
2002.05.08.09:17-2002.06.07.02:50历时713.55小时
在此期间共发生非计划停用13次,其中强迫停用8次,分别为:
年度序号事件开始时间事件终止时间时间事件原因
一九九九111.2708:0012.0312:41148.6821空预卡
212.0413:5212.0919:34125.7021空预卡
二○○○105.0802:4005.0905:5127.18电气往热工”并网”信息消失
211.2110:0711.2419:3081.3821空预传动装置故障
312.1308:2512.1509:2549.0021空预传动装置故障
二○○一105.2106:2105.2109:255.55380V炉房保安负荷盘FX低电压故障误动“失电”
二○○二112.1509:0012.1706:1745.28软电缆短路
二○○一101.0419:1001.0504:058.92给水泵差压小掉
(二)、#2机组大修前设备状况分析
汽机分析:
2、1主机状况分析:
2.1.1#2汽轮机自1999年9月大修后,运行至今,从运行的情况看,主机高、中、低+低汽缸目前运行状况固然良好,通流部分结垢,级内效率下降,低压缸端部轴封漏汽,前、中轴承箱下沉,#4瓦轴承温度偏高,#8轴承振动在0.05mm左右,振动偏大,因而高、中压内缸螺栓若比照99年7月大修时中压内缸螺栓有8条断裂的情况看,损坏可能性不能排除,为此本次大修中必须对其螺栓进行严格的检验,确以为万无一失后方可继续使用,否则更换。
调速系统由于种种原因致使:(1)偶有有甩负荷现象,其中的主要原因是高压调汽门门杆锁母有磨损和脱扣现象造成的,高中压调汽门由于长期运行、汽流冲洗等原因使门芯与门座的密封性能下降,打闸停机阀门严密性差,转子惰走时间长。因此有必要对各部件进行检查更换。(2)#3高调门行程不足(36mm)。(3)、高压旁路站经长期运行后,门体密封面严重漏汽,致使高旁站后温度高,机组在正常运行过程中旁路站疏水门处于常开状态,使机扩运行环境恶化。(4)、高压主汽门由于在运行中处于长期开启状态,定期活动周期长,运行中时有犯卡现象,且严密性下降。#4高压调汽门伺服机活塞与缸筒偏磨,将缸筒拉下深槽,运行中从拉伤部位呲油。因此大修中将对各门伺服机进行检查。
2.2主要辅机:
2.2.1#2机组高加于1993年8月投进运行后,频繁泄漏,高加投进率一直处于较低水平。经过多年的不懈努力,通过改进检验工艺,改善高加的运行状况,使高加的运行可靠性得到很大的进步。但是因高加本身在设计、制造上存在一定的缺陷,高加的泄漏并没有得到彻底解决。且随着高加堵管率的逐年上升,高加的加热效率大大降低,Ⅰ组#3高加累计堵管率已达13%,超过高加报废标准,介于Ⅱ组#3高加更换后的运行稳定性,因此从机组的经济性角度出发,更换Ⅰ组#3高加势在必行,以便进一步进步高加的长周期运行水平及机组的热效率。
2.2.2高旁站后温度高现象自投产以来,一直未能彻底解决,由于设计方面的原因在无法改变结构形式的条件下,只能进行一些弥补措施——涮镀,为此本次大修对左、右侧高旁关断阀以及右侧调节阀解体检查,更换易损件以及涮镀门体密封圈,研磨门芯与门座使其接触良好,降低旁路站后温度,右侧高旁关断阀在运行中不能封闭,在大修过程中对门体和伺服机进行大修处理。
2.2.3两台循环泵出口蝶阀有时犯卡,#22循环泵在单泵运行状态下出口蝶阀摆动严重,经分析以为其主要原因是由于蝶阀转轴与重锤杆间的间隙大所造成的,其次原因是蝶阀开度不当造成水流对门饼的冲击严重造成,对以上原因在本次大修中将做彻底的处理。
2.2.4#22电泵前轴承机械密封水温度高的主要原因是1、冷却水不畅或冷却水管堵塞造成密封水温度高;2、机械密封间隙大,密封效果差造成漏水量大导致密封水温度升高。同时22#电泵油档漏油现象严重,多年未能解决
2.2.5汽泵交流回油泵在几年的运行中存在以下题目:泵轮裂纹;振动一直偏高;出口压力低使直流回流泵联启;机械密封漏油;泵轮键槽经常损坏等。鉴于以上题目,当小机交流回油泵故障停运时,直流回油泵运行又很不可靠,已严重影响小汽轮机的正常运行。
2.2.6小机安全油压低,虽在多次检验中采取了一定的措施,但一直没有解决。
2.2.6针对机组运行时间较长,需对各油水滤网、油箱进行清理,以确保油质良好。
2.2.7、密封油系统Z1差压阀在运行中时有犯卡或堵塞现象,使密封油系统工作不正常,因此对Z1差压阀进行系统改进。
历次改造
主机改造:
95年2月28日在第#2机抢修过程中,在更换#2低压转子同时#2低压转子4级、4A级共四级叶片顶部分别打三个减荷孔,进步了叶片自振频率,避开共振区,运行至今状况良好。
95年5月31日—95年8月3日对#1低压转子进行了减荷调频工作,对#1低压缸转子顶部钻∮5.5、∮4.8(两个)深度55mm。
99年7月16日—9月25日在#2机大修过程中,由于#1、2低压转子4级、4A级原焊接接筋断裂以及叶片自振频率分歧格,将#1、2低压转子4、4A级拉筋改为松拉筋。
2)辅机改造
(1)1999年7月16日—9月25日#2机大修期间,由于#2机Ⅱ组#3高加堵管率达11%,已超过10%的报废标准,故更换一台由上海电站辅机厂制造的#3高加。运行至今,仍没有发生泄漏。
(2)、产业泵改型:由于产业泵腐蚀严重,且设备检验不方便,厂部决定于2002年4月对两台立式产业泵改型为两台卧式产业泵。改造后的两台泵运行情况良好,进步了设备的可靠性。
发变组状态分析
在大修开工前,我们积极组织全体职工对#2机组的所有设备进行全面检查分析,设备运行基本正常,但从上次大修至今曾不同程度地发生过一些故障。具体分析如下:
#2机组1995年5月31日0首次大修,于8月11日结束;于1999年7月19日00:00进行了第二次大修,于9月27日结束;于2000年11月29日进行了历时16天的小修,于12月15日18:15顺利并网,并连续运行了6个月;于2001年5月27日进行了历时25天的又一次小修,在此期间发电机完成了抽转子及更换线绑等工作;于2001年6月18日顺利并网,连续运行至8月份机组备用停机检验;于8月6日并网后,连续运行至2002年2月12日,共计188天,由于负荷因素停机备用;于2月27日6:30并网,运行3月5日因引风机档板故障掉机(发电机受到冲击),于3月7日9:45并网,运行至5月8日进行了为期28天的中修工作,于6月6日并网运行至2003年7月31日。#2机组设备运行周期较长,主机及其重要辅机已到期检验周期。
在大修预备阶段,车间认真组织全体职工,结合设备的运行状况、参数变化、存在的题目以及设备的自动化程度等对#2机组的所有设备进行全面细致的摸底和技术分析,以保证大修检验工作有的放矢,消除影响机组稳定运行的各类缺陷。具体分析如下:
1)#2发电机于二OO一年五月二十五日由于绕组口部垫块松动,将线棒尽缘和导水管磨损,导致漏水、漏氢机组被迫停运,#2机组转进小修,进行临时处理。
2)由于原汇水环和中性点聚四氟乙烯尽缘水管因振动磨损曾多次发生水管泄漏现象,所以水管故障和线棒磨损均会严重影响机组的安全运行。
3)轴瓦尽缘分歧格,曾导致发电机轴电流频发。
4)曾发生过由于励磁刷架尽缘电阻低,导致转子接地信号频发。
5)由于滑环与碳刷接触不良,曾导致发电机滑环环火,机组被迫停运。
锅炉运行状况分析
㈠上次大修至今#2锅炉运行情况:
上次大修时间:1999/6/4-1999/7/24
1.锅炉启动情况:
992000200120022003合计
4426420
锅炉运行时间(小时)
99大修后2000200120022003大修前合计
1766.307790.378218.997415.374792.8329983.86
上次大修至今锅炉主设备整改情况:
序号设备名称2000年2001年2002年2003年
1本体1、#2炉二级过疏水管座焊口裂纹2、#2炉四级过疏水管座焊口裂纹3、#2炉高再异种钢接头泄露1、#2炉水冷壁+24米前墙泄漏1、#2炉高再穿墙管泄漏2、#2炉低再进口泄漏
2一次风机#22一次风机电机油系统滤网改造#21、#22一次风机电机油系统加水冷却器#22一次风机电机轴承油封改造更换#21一次风机做动平衡#22一次风机改造
3引风机油系统油箱联通管加粗#21、#22引风机出口软联接更换
4送风机句22送风机电机油系统滤网改造油系统油箱联通管加粗#21送内联轴器更换为鼓齿式联轴器
5空预#21-----11月28日——12月14日临修转小修:1、传动装置损坏更换2、#2、#4上部弧形板向外放出10mm#22-----6月5日——6月19日临修1、中心筒间隙调整2、传动装置损坏更换▲11月28日——12月14日临修转小修:1、传动装置检验2、内部检查3、外壳漏风处理#21-----5月28日——6月14日小修转大修:1、传动装置检查2、中心定位和转子下调3、上轴承检查4、环向密封改造5、各密封更换6、上轴封盘根更换#22-----5月28日——6月14日小修转大修:1、传动装置检查2、中心定位和转子下调3、上轴承检查4、环向密封改造5、各密封更换6、上轴封盘根更换#21-----5月8日——6月6日中修:1、传动装置更换(以前替下的传动装置)2、外壳漏风处理3、转子焊补加固4、冷端支撑加固5、弧形板挖补10月10日晚——10月11日由于传动装置内部有异音,电流增大到9.8A,更换(为唐工)12月15日晚——12月17日传动装置内部有异音电流增大更换(为进口)#22-----5月8日——6月6日中修:1、传动装置检验2、外壳漏风处理3、转子焊补加固4、冷端支撑加固5、弧形板挖补#21-----8月1日——9月28日大修:传动装置更换2、上、下轴承检查3、各密封更换调整4、中温端清理5、转子径板加固6、外壳漏风处理7、冷端支撑加固8、烟道支撑加固9、落灰斗加滤网#22-----8月1日——9月28日大修:1、传动装置检验2、上轴承检查,下轴承更换3、各密封更换调整4、中温端清理5、转子径板加固6、热端1—4环传热元件更换7、冷端支撑加固8、烟道支撑加固9、外壳漏风处理10、落灰斗加滤网
6风烟道档板11月28日——12月14日临修转小修:一次风热风挡板卡涩题目处理。5月28日——6月14日小修:一次风道联络风道检验、尾部烟道检验。5月8日——6月6日中修:喷燃器二次风道、档板,一次风道档板、烟道档板、54M天园地方处贴补。各落灰斗及管路疏通。各风烟道普遍测厚、炉出口烟道检验、54M天园地方处挖补、各喷燃器风道、档板检验、一次风热风挡板更换。尾部烟道检验,#1空预一次风出口处加导流板。44M空预进口伸缩节护板更换、各落灰斗及管路疏通。各风烟流程中的伸缩节检验,尾部烟道导流板挖补。102M炉出口梯形护面处理、流程中各支吊架检查。
7热风器11月28日——12月14日临修转小修:1、疏水联箱焊补5月28日——6月14日小修:1、两台热风器换管2、疏水联箱焊补5月8日——6月6日中修:1、两台热风器换管2、疏水联箱焊补1、管排固定2、疏水联箱焊补
8磨煤机#25磨煤机大修#22#24磨煤机大修#21#25磨煤机大修
9给煤机#24#26给煤机大修#21#22#25给煤机大修#21#22#23#24#26给煤机大修
10吹灰系统水吹灰耐热电缆更换空予吹灰器改造80米声波吹灰联箱改外置式64支枪头护套更换,水吹灰枪头更换44支,声波头更换SHCψ-60型50个,吹灰顺功能组DCS改造
11产业水系统32m前墙产业水管更换
12给水及阀门无无#2炉中修给水及强循泵系统进行了解体检验大修前未进行检验
热工技术监视分析
#2机组热控系统的机炉主保护系统PIS、数据采集系统DAS、协调控制系统CCS、汽轮机电调系统DEH、汽动给水泵电调系统MEH、磨煤机功能组于1999年采用美国INFI-90设备进行了改造。
热控的辅机程控系统、辅机保护系统、汽轮机保护终端电磁阀柜、油枪控制系统、炉膛吹灰等控制系统仍使用落后的捷制DIAMO-K、S系列插件控制,包括热控功能组53套,其插件可靠性差、故障率高,常造成功能组不能投自动、设备不能正常启停联动、保护误动。集控室控制台盘为炉、机、电独立布置,与控制系统的控制方式不协调,不便于运行职员操纵监视,另外由于盘台信号繁多使得盘台内接线混乱,常造成信号误发。机侧单回路调节系统(共42套回路)仍然独立于CCS系统之外。丈量系统信号回路有捷制插件构成的中间转换环节,可靠性差,常使信号误发、指示错误。
化学技术监视分析
现对#1机组本运行周期的化学技术监视分析如下:
#2机组运行简况:表一
设备简况机组编号#2额定出力500MW
主蒸汽压力17.46MPa主蒸汽温度540℃
本次大修工期75天本次大修开始时间2003年8月1日5时30分
本次大修结束时间2003年10月15日5时30分大修竣工启动并网时间2003年10月14日9时00分
两次大修间运行情况两次大修间隔时间33710.5小时两次大修间运行时间29989.36小时
两次大修间停用时间3721.14小时两次大修间机组启停次数共启停20次
均匀补水率1.626(%)凝汽器端差5.92℃
与化学监视有关的异常情况#2机组于上次大修后(99年7月19日至2003年10月15日)至本次大修期间,锅炉水冷壁管共泄漏5次。经化学监视检查,均不是因化学水汽质量不好造成锅炉结垢腐蚀引发的泄漏。从未发生与化学监视有关异常或障碍。
停用保护情况两次大修期间,机组停运均采用了SW-ODM防腐,对热力设备水汽系统全面进行了保护。
两次大修间运行水汽合格率统计情况:表二
项目单位最大值最小值合格率(%)
除盐水电导率μs/cm0.20.05100
二氧化硅μg/L151.0100
给水PH值9.59.0100
溶解氧μg/L302.099.83
铁μg/L401.099.69
铜μg/L5.01.0100
凝聚水溶解氧μg/L1005.099.73
硬度μmol/L00100
蒸汽二氧化硅μg/L190.5100
钠μg/L100.5100
循环水碱度mmol/L3.40.598.97
总磷mg/L2.01.0100
除灰除尘专业
2.1、修前状况分析
设备(系统)名称存在题目采取措施备注
#2炉电除尘器1.#2机组上次大修后,电除尘器一直未揭顶检验,上次大修时,顶部保温只更换1/2,顶板由于锈蚀磨损,有局部磨穿现象,顶部箱梁漏风严重。2.电除尘器长期运行,阳极板积灰严重,严重影响放电及收尘。从最近临修检查情况来看,阳极板的积灰分别为:一电场:4-6mm,二电场:8-10mm,三电场:12-16mm,四电场:14-18mm3.阴、阳极板振打锤自投产以来,一直未作大量更换。4.阳极板由于运行时间太长,部分部位已磨穿,变形严重,电晕线在运行过程中由于磨损、腐蚀等造成强度不够,经常发生断裂现象,造成电场内部短路。5.灰斗落灰管磨损严重,往年以来就磨损8次,水封箱磨损严重,泄漏3次。6.水封箱内的喷嘴磨损严重,一电场水封箱内的喷嘴磨损严重更为严重。7.冲灰水管存在结构现象,水封箱内的冲灰水普遍水小。8.箱梁漏风严重。9.小地沟积灰多,水位高10.有10个尽缘子不同程度有裂纹。11..#21、#22电除尘东、西墙有漏风现象。12.电除尘器进口气流均布板磨损约60m2。1.冲洗电除尘器电场内部积灰2.更换失效、断裂的阴极丝3.更换磨穿的阳极板4.更换磨损的阴、极板振打锤5.调整阴、阳极大、小框架6.调整变形的阳极板7.调整电场内部间距8.调整阳极振打中心9.更换损坏的尽缘子10.处理电除尘器漏风11.补焊磨损的灰斗12补焊磨损的水封箱13更换磨损的水封喷嘴
#2炉捞渣机1.#2机组锅炉冷灰斗从投产以来,一直未作大的检验,由于设计、运行工况不良等原因,冷灰斗悬吊焊口经常发生开焊,冷灰斗联箱经常发生拉裂漏水现象,漏风也十分严重;#21冷灰斗曾发生悬吊装置脱落,冷灰斗下沉。2.渣井焊口因掉焦,焊口开焊比较多,部分钢板向外大面积彭鼓,变形严重;#21渣井损坏严重。3.捞渣机箱体由于受炉膛掉焦水爆力的影响,部分箱体向外彭鼓,变形,焊口开焊,加强筋脱落,箱体漏水;轨道磨损严重。1.冷灰斗复位,加固、整治。2.更换渣井。3.补焊冷灰斗联箱。4.捞渣机箱体整形,加固。5.更换轨道。6.检验、更换主动轮与轮毂
#2炉碎渣机1.碎渣机因轴密封不好,存在漏灰现象。2.碎渣机轴承箱密封不良,常有灰水窜进,轴承损坏。3.碎渣机的齿辊因磨损部分焊口有开焊,齿辊窜动。4.碎渣机轴承有6盘损坏。5.碎渣机齿辊窜动。6.齿辊的衬套有开焊现象。7.零米地沟杂物多,水位偏高。1.碎渣机轴封处密封装置改造。2.更换损坏的轴承、轴套、锁母。3.焊接、固定齿辊的衬套。5.公道调整齿辊的啮合间隙,焊接、固定齿辊。6.清理地沟内杂物。
灰渣泵1.#1灰渣泵过流部件磨损严重,出力偏低;轴承损坏。2.灰渣泵进口门封闭不严。1.改造#1灰渣泵。2.更换灰渣泵进口门
回收泵#1、#2、#3、#4回收泵的填料轴套、上轴承体磨损;过流部件、出口阀门、截止阀结垢。1.对#1、#2#、#3、#4回收泵进行检验,更换损坏的备件,除垢
二、修前设备存在的主要题目
1、#2汽轮机自1999年9月大修后,运行至今,通流部分结垢,级内效率下降,低压缸端部轴封漏汽,前、中轴承箱下沉,#4瓦轴承温度偏高,#8轴承振动在0.05mm左右,振动偏大。
2、旁路、配汽机构有时出现阀门犯卡现象,#3高调门行程不足(36mm),右侧高旁关断阀不能全部封闭,高压旁路站门体密封不严;
3、Ⅰ组#3高加堵管率超标,已达15%,此次大修中预备更换;除Ⅱ组#3高加(1999年大修时更换)外,其余4台高加都存在频繁泄漏情况,机组在长周期运行中,影响高加的投进率;
4、#22电泵前轴承机械密封水温度高;漏油严重
5、水塔立柱、小横梁、配水渠等水泥构件腐蚀严重,部分淋水层、喷嘴脱落;
6、2台循环泵出口蝶阀有时犯卡,22循环泵出口蝶阀摆动;
7、机组在二次油压达到338kpa时,有甩负荷现象;
8、两台产业水冷却器内部隔板及铜管腐蚀严重。
9、交油回油泵振动大,运行不正常
10、水冷壁密封撕裂及吊耳烧裂
11、喷燃器弧形板部分脱落喷燃器风筒有磨损
12、高再和省煤器联箱有裂纹
13、#22、#23、#24磨煤机磨辊磨损严重;磨分离器出口处受风粉混合物冲洗,大部磨损严重;#23磨煤机减速机输进轴异音
14、给煤机上底板铸石板牢固性差破碎,#21#22#24#25给煤机三排链磨损拉长,#21#24给煤机链轮及靠背轮配合间隙大,25给煤机大链磨损拉长
15、空预内漏且堵灰严重
16、空预油系统油管和滤网堵塞
17、空预出口烟道档板门,32M往磨一次热风门挡板,磨损严重,部分板片磨穿,框架磨掉。部分轴磨损超过2/3
18、热风器喷燃器二次风挡板热风挡板变形、磨损严重
19、风烟道磨损严重,部分板片磨穿,框架磨掉。部分轴磨损超过2/3
20、32M至54M烟道落灰管多数地方磨穿,大部分磨损严重落灰管堵塞
21、水吹灰配电盘及功能组部分控制元件控制失灵,动作不可靠,功能组程序经常故障
22、风烟道水吹灰电缆多处出现断路,短路现象
23、声波吹灰电动门铜套磨损7个,电动控制头故障1个
24、安全门RA22J301、RA23J301、RA25J301、RB22J301封闭不严,稍微内漏
25、厂减减温器100%、30%厂减减温减压站减温器减温效果差,噪音大
26、厂用汽安全门100%、30%厂减减温减压站安全门起座压力不准
27、厂减100%调整门盘根老化
28、给水系统阀门NB15S101、RL70S101门杆腐蚀损坏超过标准
29、疏放水门NC14S101、NC16S101、NC18S101、NC45H101、NC35H101内漏
30、减温水系统盘根老化
31、水吹灰母管54米水吹灰来水电动门上部水吹灰母管管壁减薄
32、风烟道水吹灰电缆尽缘降低,有接地和短路现象
33、产业水箱内污泥和积油较多
34、声波吹灰器86m--90m有50个SHCψ-60的声波吹灰器功能部分分歧格
35、#22一次风机后轴承轴向振动不稳定
36、送风机油系统前轴承回油流量不能监视
37、#2发电机中性点水管已到更换周期
38、发电机氢系统阀门有内漏现象
39、#2机组所用的氢干燥器为进口装置干燥除湿效果明显降低。另一台氢干燥器为国产F6.3型干燥器,技术含量低,运行不稳定,属淘汰产品,现已报废。
40、#2发电机滑环的表面凸凹不平,经常引起发电机流过滑环碳刷的电流分布不均匀(最大的能达到100A,最小的几乎为0A),从而导致碳刷冒火,使滑环工况进一步恶化,加速了滑环的磨损。自从投产至今,曾多次发生过滑环故障,刷握烧红损坏等现象。#2机曾发生过一次因滑环损坏而导致停机的事故。。
大风机电机存在的题目:
41、风机电机曾发生过槽板松动和轴承损坏现象,现21引风机电机后轴承磨损严重,需进行更换。其它电机也需仔细检查轴承,视磨损情况决定是否更换轴承。一次风机电机转子断条曾严重影响机组稳定运行,在此次大修中应重点检查,对存在的题目及时处理。
42、#2机组强循泵电机一些构件已严重磨损,如:反向推力盘、辅助叶轮、转子轴套等,且这些磨损件直接浸泡在水中,以水作为润滑剂,长时间运行后电机内水中的一些杂质可能堵塞滤网,引起电机温度升高,冲洗电机内部结构件及绕组,加速磨损。电机长时间运行绕组绑线松动,也会引起绕组尽缘层磨损,引起短路,严重影响机组稳定运行。
43、循环泵电机存在的题目:
1)电机冷却器曾发生漏水现象
2)曾发生定子槽板松动故障
3)轴承的损坏率较高,多次发生轴承损坏事故,尤其是下轴承
44、#2机组低压电机回路存在的题目:
1)由于长期运行及人为等因素,保护器的定值有偏差;
2)大型接触器经过国产化改造后,因国产接触器的接点质量不理想,接触不良,导致发热严重。
45、低压电动机存在的题目及采取的措施:
1)直流油泵电机
直流油泵运行以来,碳刷磨损严重,备件质量较差。1998年6月,曾发生#21直流润滑油泵的刷架短路,刷架损坏,电机损坏。检验时着重检查刷架和更换高质量的碳刷。
2)小油泵电机
小油泵电机为铸铝外壳,运行以来,端盖跑套已发生多次,必须检查振动情况,端盖的磨损程度。如端盖已磨损,必须更换。再者由于小油泵转速低,电机冷却效果不好,电机长期发热,故检验时还应留意其线圈老化情况。
3)密封风机电机
密封风机电机由于没有加油嘴,长时间的运转引起轴承缺油、润滑油变质。检验时应仔细检查轴承的磨损情况,换新轴承时应留意加N-2润滑脂。
4)火焰监视器冷却风机电机
火监冷风机由于电机基础不坚固,风机磨损严重及几台风机间的共振。使得电机运转起来振动严重超标,电机各部件及电机的寿命大大缩短,检验时对磨损严重的部件要及时的更换,同时要研究如何减小振动。
5)定子冷却水泵电机
两台定冷泵在上次大修时就发现有端盖跑套的迹象,由于当时无备件且情况不是很严重而未更换,在此次检验中要及时联系定做备件将其更换,确保发电机系统的安全稳定运行。
6)给煤机电机
在以前的检验中,发现给煤机电机多个出现电机轴内跑套现象,在此次大修中要仔细检查,电机轴与轴承之间的配合应为+0.03mm左右,若小于+0.005mm,则必须更换电机轴。
46、#2机组电气控制系统的现役设备为捷克的功能组,其插件可靠性差、故障率高,常造成设备不能正常启停联动。集控室控制台盘为炉、机、电独立布置,与控制系统的控制方式不协调,不便于运行职员操纵监视。另外由于盘台信号繁多使得盘台内接线混乱,常造成信号误发。丈量系统信号回路由捷制插件构成的中间转换环节,可靠性差,经常误发信号、指示错误。
47、原低电压继电器接触电阻大,影响380V厂用系统连锁切换。
48、神雁线7SL32、WXB-11A保护插件老化,经常引起故障,保护装置无法正常工作。
49、主变及高厂变温度表曾发生过远方温度指示与就地温度指示不一致的现象。
50、2#主变瓦斯继电器法兰处和止回阀的密封垫存在微渗油现象,6KV开关个别开关也存在渗漏油现象。
51、#2主变在往年夏季曾发生过一次由于环境温度较高、主变负荷高而散热器散热不良引起的温度高报警现象。
52、部分500KV开关(5021、5023、5031、5033)无防慢分装置,易导致开关爆炸。
53、原西德AEG公司产G220D380/121/2rfg-v80逆变器,属于带部分集成电路的晶体管型逆变设备,21逆变器在2000年检验中发现控制脉冲的插件A6存在严重的质量题目,无法产生正常的触发脉冲,造成可控硅的一次保险熔断。现21、22逆变器开始频繁发生设备停运事故。且不能并列运行对机组的稳定运行具有很大威胁。
54.机侧丈量系统:
1)氢水差压SP30P81变送器可靠性差;
2)高、中压缸体及法兰温度一次件腐蚀严重;
3)热氢热风温度信号电缆线径细可靠性差;
4)差压变送器小五通阀排污门关不5)严需换成针形门;
6)部分GH、GC系列变送器损坏如:RB54P01、RQ78P01、RB45P01、VG39P01、RC83P01等;
7)汽器水位变送器和#3低加水位变送器是三线制不8)适应DCS改造要求,需更换;
9)部分信号由于变送器和二次门的题目导致信号不10)准如:SP30P81RM40F01、02、RM40F11等。
55.炉侧丈量系统:
1)#2再热器压力两路信号有偏差
2)22、24、26强循泵马达室温一次件热电偶校验不3)合格
4)#2炉热风器蒸汽压力RQ09P02无变送器、表管
5)#2炉一次风机轴温电缆中间有接头。
6)#2炉空预轴温电缆线太细。
7)强循泵马达外壳、进口水温度补偿电缆中间有接头。
8)#2炉接线盒端子排端子排损坏的较多,9)端子脱扣
10)GH型变送器不11)可靠,12)机组启停过程中,13)尤其损坏的较多,14)须更换的变送器:NG75、85P01,15)RJ26P01,16)RJ21P01,17)RQ26P01,18)NV11P01,19)RQ09P01
20)#2炉部分双回路信号偏差大。
21)锅炉吹灰器疏水NV72T01、NV53T012补偿电缆断。
22)锅炉吹灰器疏水一次件
23)#2炉压力信号静压力零位未迁移
56.程控系统:
a)罗托克执行器NG25S006、NG27S001、NG36S006、NG38S006、NG46S001、NG65S001故障
b)磨煤机一次风电磁铁总门故障
c)2DD13配电柜故障
d)捷制电动头齿轮缺润滑,e)减速箱易坏
f)循环泵导向电机滑环、刷架等题目多
57.主保护系统:
1)电磁铁控制系统设备2)可靠性差,3)故障率高
4)飞利蒲就地设备5)损坏严重
6)负压取样表管泄露
7)部分位返显示不8)正确
9)安全门控制系统可靠性差
58调节系统:
1)一次风进口调整挡板执行器NL02/04S001存在摆动隐患
2)给水门RL70/71、RL80/81S001如进行行程调整,3)可能引起振荡
4)#22引执行器NR32S001固定螺丝有一条串口
5)罗托克执行器NG25S011、NG27S011、NG36S011、NG38S011、NG46S011、NG65S011、NG68S011、NG56S011故障
6)捷制执行器齿轮缺润滑,7)减速箱易坏
59.电调系统:
1)炉膛火焰摄象机故障频繁
2)氧量丈量系统探头磨损严重
3)主同4)步器控制电缆老化
5)SG25S001、SG62S001、SG83S001、RB36S001电动头性能不6)好,7)特别是SG62S001投自动调节品质不8)好
9)轴封门控制电缆老化,10)由此引发的故障较多。
60.DAS系统:
1)BOTTOM服2)务器死机较频繁。
3)BOTTOM服4)务器较轻易发生事件丢失现象
一台服务器死机会导致2台操纵员站异常
61、捞渣机箱体向外彭鼓,变形,焊口开焊,加强筋脱落,箱体漏水;轨道磨损严重。
62、渣井焊口开焊比较多,部分钢板向外大面积彭鼓,变形,损坏严重。
63、冷灰斗悬吊部分焊口发生开焊、下沉,漏风十分严重;联箱多次拉裂漏水。
64、电除尘器阳极板排变形严重,电场内部积灰严重。积灰情况分别为:一电场:4-6mm,二电场:8-10mm,三电场:12-16mm,四电场:14-18mm
65、回收泵的填料轴套、上轴承体磨损;过流部件、出口阀门、截止阀、回收水管道结垢。
66、#1灰渣泵过流部件磨损严重,出力偏低;轴承损坏。
67、砂滤池出力减少
68、旁流加药管泄漏
69、精处理树脂磨损严重
第三部分:项目完成情况
一、大修项目统计
项目部分标准项目非标项目技术监视项目安反措项目节能项目
计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际汽机1871971838115120131388电气4234232221109109101000锅炉2392394137100100413222热工241141121266131311化学2326121218184411输煤43433412122211除灰414149440211合计1197121012213336436983761414
二、未完项目及原因
#1机组大修未完项目汇总
一、汽机专业
序号项目名称原因备注
无
二、电气专业
无
三、锅炉专业
1.空预扇形板更换原有扇形板损坏不严重厂部定
2.声波吹灰疏水电动门2NV33S101、2NVS101更换,水吹灰系统疏水电动门2NW39S101、2NW64S101备件厂部未批厂部定
3.产业水管更换厂部未批准厂部定
4.32米暧风器来汽管电门前加8个手门经论证无加装必要
四、热控专业
122#送风机电机槽板松需紧固处理电机解体后检查槽板紧固良好,无松动现象
五、化学专业
无
六、输煤专业
无
七、除灰专业
无
三、新增主要项目
1、I组3#高加疏水管增设一路放水管
2、高、中压导管疏水管全部更换
3、缸体疏水管更换
4、主油泵出进口管法兰解体、回装
5、1瓦,2、3瓦润滑油管法兰解体、回装
6、高压热管回汽管弯头切割、焊接
7、2台直流润滑油泵对轮找中心
8、四台低旁关断阀解体、检验
9、中压配汽回油软管更换
10所有高压焊口打磨、检查
11、小机交流回油泵更换新泵和电机
12、密封油R4差压阀更换新的差压阀
13、21循环泵拆电机,导向电机加油
14、#21、#22、#23射水泵更换伸缩节
15、发电机冷却水系统阀门盘根更换6
16、#21、#22产业水泵A级检验
17、旧立式#21、#22产业水泵拆除
18、砂滤器换沙
19、配合电气更换循环泵房两台排污泵
20、#3水封泵进口手动门更换
21、汽泵密封水管接除盐水管路加装手动门。
22、#2汽泵平衡室回水管加管座
23、21-Ⅱ级凝聚泵冷却水管更换。
24、21主机胶球泵基础浇灌
25、22主机胶球泵基础浇灌
26、产业水供电泵泵冷却水手动门更换(12个)。
27、二段抽汽供#2低加逆止门大修(2台)
28、左右侧高旁疏水电动门大修(2台)
29、21引风机大修
30、#21空预中温端清理
31、#21空预转子径板加固
32、#21空预冷端支撑加固
33、#21空预烟道落灰斗加装滤网
34、#22空预传热元件部分更换
35、#22空预下轴承更换
36、#22空预转子径板加固
37、#22空预冷端支撑加固
38、#22空预烟道落灰斗加装滤网
29、#22空预中温端清理
40、64支水吹灰器枪头护套更换
42、0米厂用汽分汽联箱疏水系统改造
43、0米地沟内水冷壁放水系统总管更换40米
44、6米前后墙强循泵放水排空系统改造
45、100%、30%厂减减温减压站安全门起座压力校定。
46、102米汽水分离器化学取样门更换10个。
47、分离器内套筒恢复
48、二级过联箱管座有裂纹进行更换
49、吹灰器让位管进行更换
50、增加#21、#22空预转速丈量回路;
51、改造#21―#26磨煤机一次风门电磁铁及控制回路
52、空预油压改为模拟量信号
53、增加空预吹灰控制回路A/B方案
54、送风机油流量开关更换
55、增加#21、#22循环泵导向叶片角度模拟量丈量装置
56、#2炉火焰摄象机改造
57、增加飞灰含炭量信号两点。
58、二凝泵进口压力加变送器
59、机扩温度一次件移位
60、转换箱改造
61、增加风粉监测系统
62、再热器冷端压力变送器移位
63、LA柜内部改造及地线改造
64、24V电源柜组装
65、小机飞利蒲电缆更换
66、真空移位接线、拉电缆
67、#2澄清池大修
68、旁流#3过滤器大修
69、废水回收池清泥
70、B侧碎煤机大修
71、回收管PIG清洗
72、#2炉电除尘器冲灰水系统改造
73、#2炉排渣沟改造
74、#2炉电除尘器控制插件改造
75、#1灰渣泵改造
第四部分:大修发现并消除的重大缺陷
汽机专业
序号发现题目负责人措施完成时间备注
1前箱、中箱下沉庞占雄已抬箱前箱抬0.75mm、中箱各抬0.65mm8、12
2高中低压汽封磨损量均超标庞占雄共修复、更换汽封8、17
3中压内缸变形庞占雄待定8、19
42#低压转子5A级叶片进汽侧有一处击伤缺口直径约8mm,存在环向裂纹16mm杜和补焊两处8、15
5高压缸隔板套裂纹三处,高压喷嘴室24处裂纹庞占雄补焊8、14
6汽泵汽轮机5级下隔板有一处长约20mm的裂纹魏清补焊8、12
72#低压转子5级叶片进汽侧有一处击伤缺口直径约10mm,存在环向裂纹8mm杜和补焊一处8、20
82#低压转子1a级叶片有明显击伤痕迹杜和探伤8、15
92#低压转子6a级叶片有多处汽蚀缺角约长10mm杜和打磨840mm97*4片补硬质合金8、15制定处理方案,贴硬质合金
10Ⅰ、Ⅱ低压转子出口末级叶片背弧汽蚀严重杜和打磨8、15
11高压汽封磨损严重庞占雄更换及修理9、8
12高压缸内缸5#螺栓内螺扣各一条有裂纹庞占雄更换8、18
13Ⅰ、Ⅱ低压转子4级、4A级叶片叶顶打空穿透9处庞占雄银焊补焊8、12
14中压外缸螺栓4条硬度超标庞占雄更换8、14
15高压上喷嘴右侧立筋有三个裂纹高压上喷嘴右出汽侧裂纹丝15处,打止裂孔庞占雄、补焊8、15挖27mm消除裂纹
16Ⅰ、Ⅱ低压转子4级、4a级背弧距叶顶约60mm处带状坑腐蚀庞占雄化学进行分析类8、25
17高压缸隔板套裂纹三处庞占雄挖补焊8、28
18低压缸隔板裂纹较多,约217处杜和打磨、挖补焊9、2见附页
19#1、#2、#3、#4高调门门杆和门杆锁母扣咬死,门杆锁母上部磨损成球面,马蹄销磨损罗元君更换门杆、马蹄销、门杆锁母8、29
20#1、#3高调门门杆与门体密封环配合部拉下15mm的深槽罗元君更换门杆、门杆密封环8、29
21#1、#2高调门传动杆导向部分偏磨80mm,深5mm罗元君导向杆磨损部分补焊、车削8、25
22#1、#3高调门溢汽导向套平面磨损6mm罗元君更换备件8、24
23#1、#3高调门门体内门杆导向套有裂纹罗元君更换备件,重新进行装配8、21
24#1高调门门体压盘螺丝运行中断三根罗元君更换备件8、29
25#1、#3高调门门杆锁母销断罗元君更换备件8、27
26右侧高旁喷嘴外法兰运行中振掉两个螺帽罗元君更换备件8、23
27#3中压调汽门内门体有裂纹罗元君打磨后补焊8、25
28左侧高旁调节阀底座有裂纹罗元君打磨后补焊8、30
29#1、#2、#3、#4高压主汽门预启阀芯卡涩,门杆导向部分犯卡,门杆弯曲罗元君更换门杆、清理打磨导向套8、28
30左、右侧高压阀室回电汽门门杆导向键磨损严重罗元君配制新键8、30
31右侧高旁调节阀柱形护套松动快脱落罗元君重新装配销子、配合部位点焊处理8、30
32左、右侧高压导管法兰螺栓有5条硬度分歧格罗元君更换备件8、27
33小机七段主汽门、调汽门有5条合金螺栓硬度分歧格罗元君更换备件8、28
34滤油机心轴下轴承损坏罗元君更换备件8、29
354台高压主汽门门体密封刷镀层均有脱落现象罗元君密封面堆焊、车削8、27
36左右侧高旁调节阀门杆、左侧Ⅰ级低旁关断阀门座有较深的汽蚀坑罗元君找平后车削并重新研门8、27
37左、右侧高压热管回汽手动门门套轴承损坏罗元君更换轴承、加注二硫化钼脂8、26
38主机前箱危急保安器有一套碟阀漏油罗元君更换备件8、25
39小机前箱旋转阻尼润滑油管接头断裂罗元君更换接头后重新焊接8、23
40#2汽泵密封水腔室的密封环与腔室不同心。徐义巍重新加工。
41#21、22胶球泵盘根套磨损严重。徐义巍更换轴套。
42电泵产业水系统阀门腐蚀严重。徐义巍更换阀门12个。
43#21电泵前置泵推力轴承珠架磨损,滚珠脱落徐义巍已取出更换。
44#23、21-Ⅱ级凝聚泵盘根套磨损,无法继续使用徐义巍更换。
45定子冷却水泵轴承况动。徐义巍更换轴承。
46#23-Ⅱ级凝聚泵前轴承甩油环挡圈损坏。徐义巍更换
47#2汽泵前轴承轴颈有划伤痕迹。徐义巍用麻绳拉光。
48#2汽泵下瓦架水平面与泵轴线不平行徐义巍上瓦盖径向结合面上部加垫
4921主机胶球泵主轴损坏徐义巍更换
5029#2电泵自密封冷却器冷却水回水手动门门芯脱郭世新换门8、25
5130#1、#2电泵自密封冷却器排空门堵郭世新清理8、9
5231电泵、汽泵产业水系统部分管路腐蚀石学峰换管8、21
5332#22夏冷循环水侧出口手动门门饼腐蚀严重王跃研门8、25
5433小机低压轴封供汽电动门门饼、门座冲洗郑军研门8、24
5534主机低压轴封供汽电动门门饼、门座冲洗郑军研门8、20
561#、#3主汽滤网有裂纹牛涛挖补焊8、21
57#2、#4主汽滤网有裂纹。戴生明补焊8、23
58#1再热汽滤网损坏严重。戴生明更换8、24
59二段抽汽管路伸缩节疏水管脱落戴生明重新加装疏水管并增加通流面积8、26
60再热汽滤网疏水至炉扩管路有裂纹5cm戴生明更换8、18
61I组2#高加进汽电动门铜套磨损严重戴生明更换8、19
62热网零时补水零点压力旁路门UM43H101门饼损坏更换阀门
63#1凝汽器到时#1射水抽气空气门门套损坏更换
64#2凝汽器到时#1射水抽气空气门门套损坏修复
65#1机#2冷凝泵轴头损母脱重新加工安装
电气专业
序号重大缺陷内容采取的主要措施备注
1#2发电机中性点尽缘水管老化、磨损严重更换了二根尽缘水管
2#2发电机绕组放水门漏水重换放水门
3#2发电机屏蔽环螺丝松动重新紧固
421一次风机电机C相引线尽缘损坏重新绑扎
521、25强制循环泵电机定子绕组绑绳松动重新绑扎
621送风机电机绕组尽缘损坏更换备用电机
72FA01、2FB01、2FU06开关储能皮带坏。已更换
82FV01开关储能电机电阻大400欧姆。已处理
92FF03开关灭弧栅有裂纹。已处理
102FL01AS4接点位置移位已调整
112FL06AS4接点位置不到位已调整
122BA02、2BA03、2BB02开关限位接点坏。已处理
132DA01B开关线圈烧已处理
142CC13开关储能圆盘不到位已调整
152FX01B开关机械闲锁不起作用已处理
16发变组PTF25C相引线鼻子有裂纹。已更换
17发变组PTF23B相、F24C相高压尾尽缘低已处理
18主变避雷器B相底部瓷瓶有损坏。已处理
195021开关C相本体南柱五联箱SF6微漏已处理
205021开关A、C、南北柱、B相北柱SF6滑动密封渗漏。已更换密封垫
215021开关A、C、B相工作缸渗漏处理。已处理
222BA02、2BB02、2BB30、2BA03、2BB03动触头、静触指烧伤。已更换
232BB12、2BB20、2BB18、2BB13、2BA22、2BA17、2BB29、2BA15、2BA13渗漏已更换密封垫
24低压电机轴承共108盘损坏已更换
25低压电机端盖跑套6个已处理
26380V低电压继电器接触电阻大全部进行打磨、校验和更换
2715台6KV开关二次插座损坏全部进行更换
28#2发变组电源插件有5块发生故障全部进行更换
29#2机励磁系统2HN04柜的风机振动大进行更换
306KV开关动作电压分歧格全部进行试验调整。
31380V、6KV开关辅助接点接触电阻大全部进行打磨
32#2主变A相绕组远方测温传感器未安装
33#2主变、高厂变远方测温传感器本次大修校验有7只分歧格(共9只),#2主变A相绕组远方测温传感器未回装,预备留待定做备件使用。因绕组测温传感器的技术资料及参数不能确定,国内传感器生产厂也无办法生产。需定做备件订购备件需使用原传感器测试数据。
34#2保安变A相电缆预试中击穿已查找到接地点并处理
3521#电除尘电缆高压磁套爆已更换
36#2机组三台Ⅰ级凝聚泵支持瓷瓶尽缘受潮进行干燥处理
37F23B相、F24A相尽缘为零,经检查确定为PT下部接地连接网的部分尽缘破损所致。在其下部加一层尽缘护垫
38#2发电机转子尽缘受潮进行干燥处理
39#2发变组进线避雷器A、C相底座尽缘低更换底座尽缘
锅炉专业
序号检验项目发现题目采取措施
1#22磨大修磨辊胎磨损60mm更换
2磨盘衬瓦磨损60mm更换
3上喷嘴磨损>1/2更换
4迷宫密封条磨损>3mm更换
5中部筒插接式护板磨损6mm,局部破损更换
6液压拉杆锁母根部处磨损严重更换
7杂物刮板机构扭曲变形、刮板磨损严重更换
8润滑油泵轴承磨损异音更换
9#23磨大修磨辊胎磨损68mm更换
10磨盘衬瓦磨损55mm更换
11迷宫密封条磨损大于3mm更换
12液压拉杆护套处磨损5mm深更换
13杂物刮板机构扭曲变形、刮板磨损严重更换
14减速机输进轴异音推力轴承对换
15#24磨大修磨辊磨损78mm更换
16杂物刮板机构扭曲变形、刮板磨损严重更换
17上喷嘴磨损大于1/2,局部磨破更换
18压条、扇形护板磨损严重,局部破损更换
19迷宫密封条磨损大于3mm更换
20#21给煤机大修上底板铸石板牢固性差加装轨道换铸石板
21三排链磨损拉长更换
22驱动轴承裂纹(1盘)更换
23内外销套、保险销变形更换
24煤闸板密封老化变形更换
25从动轴磨损、轴承损坏改外置式
26煤层隔板、煤位信号板磨损严重更换
27链轮及靠背轮配合间隙大更换
28煤粉管道磨分离器出口处受风粉混合物冲洗大部磨损1.5mm,局部磨损3mm贴耐磨陶瓷36平米
29#13磨煤机煤粉管弯头外弧背受风粉混合物冲洗,磨损严重,局部有磨损现象贴耐磨陶瓷53平米
30#21、#22、#24、#25磨煤机煤粉挡板出口小天圆地方大部磨损1.5mm,局部有磨破现象。贴耐磨陶瓷20平米
31#245煤粉管月牙挡板大部磨损10mm更换
32#21—#24磨煤粉分配器分流挡板支撑磨损严重补焊加固
33导杆闸阀密封老化变形更换
34#21引风机小修前轴承游隙0.44mm更换前轴承及推力轴承
35#21引风机小修进口调整挡板蜗轮损坏更换蜗轮5个
36#22送风机大修进口调整挡板万向节损坏更换万向节6根
37#22空预下轴承损坏更换下轴承
38传动装置侧端盖轴承损坏,大蜗杆推力轴承卡圈断裂更换轴承和卡圈
39转子径板断裂加固
40冷端支撑损坏严重加固
41#21空预转子径板断裂加固
42冷端支撑损坏严重加固
43102M烟气出口烟道支撑磨损严重更换、加固
4432M一次风热风挡板卡涩更换
4593M主烟道撕裂补焊
4654M天园地方磨损严重挖补
4732M一次风异径弯头磨损严重贴补
48水吹灰器检验水吹灰枪头烧损变形44支尾部密封盘根磨损严重更换彻底清理,更换
49声波吹灰器检验炉内声波吹灰器磨损严重50个更换
50#22燃油泵大修进口级第一级定子,进口级第六级转子磨损严重更换
51#21燃油泵大修定子、转子磨损严重更换新泵
52过热器减温水RL86S001门杆腐蚀严重更换
53过热器减温水RL86S101铜套与门杆抱死更换
54过热器减温水RL73S001门杆腐蚀严重更换
55过热器减温水RL78S001门杆腐蚀严重更换
56过热器减温水RL76S001门杆腐蚀严重更换
57再热器减温水系统RJ41S102铜套腐蚀严重更换
58再热器减温水系统RJ41S102门杆腐蚀严重更换
59再热器减温水系统RJ32S102铜套腐蚀严重更换
60蒸发段放水NC16S101阀座结合面严重损坏更换阀门
61蒸发段放水NC45H101阀座结合面严重损坏更换阀门
62蒸发段放水NC46H101阀座结合面严重损坏更换阀门
63给水系统RL70S101门杆腐蚀严重更换
64强循泵系统NB15S101门杆腐蚀严重更换
6546米再热器减温水电动门RJ31S101、RJ32S101、S102阀体本身铸造不良,运行8年,冲洗严重更换
6632米再热器减温水电动门RJ42S102阀体本身铸造不良,运行8年,冲洗严重更换
6793米左面三通阀阀门自密封体损坏更换
68低温再热器86中平台从左向右数第23排上数第一根材质错用进行更换
69四过进口联箱手孔(前侧)68米左数第一个手孔轴向裂纹二处,最长20MM打磨消除
70四过进口联箱手孔(前侧)68米左数第二个手孔轴向裂纹一处,长20MM打磨消除
71省煤器出口联箱疏水管座99米左数第一个轴向裂纹2处,最长150MM打磨消除
72省煤器出口联箱疏水管座99米左数第二个轴向裂纹2处,最长40MM打磨消除
73包墙进口联箱手孔(前侧)61米左数第六个轴向裂纹一处,长20MM打磨消除
74三过进口联箱管座(前侧)66米左数第二个轴向裂纹多处,最长30MM打磨消除
75三过进口联箱管座(前侧)66米左数第三个轴向裂纹一处,长20MM打磨消除
76三过进口联箱管座(前侧)66米左数第一个轴向裂纹多处,最长30MM打磨消除
77三过进口联箱管座(前侧)66米左数第八个轴向裂纹一处,长20MM打磨消除
78三级喷水减温器68米炉左侧左减温器轴向多处裂纹,最长25MM打磨消除
79三级喷水减温器68米炉右侧左减温器轴向裂纹长约150MM打磨消除
80三级喷水减温器68米炉右侧右减温器环向裂纹长约600MM打磨消除
810、1级混合减温器49米前墙筒体轴向裂纹多处,最长150MM打磨消除
82五级减温器炉右侧上减温器筒体环向裂纹深度1-2MM,长度350MM+150MM打磨消除
83五级减温器74米炉左侧上减温器筒体轴向裂纹深度2MM,长度350MM打磨消除
84外悬吊进口联箱管座117米后侧从左向右数第7个轴向裂纹长度250MM打磨消除
85外悬吊进口联箱管座117米后侧从左向右数第10个环向裂纹长度200MM打磨消除
86外悬吊进口联箱管座117米后侧从左向右数第11个轴向裂纹长度50MM打磨消除
87外悬吊进口联箱管座117米前侧从左向右数第7个轴向裂纹长度25MM打磨消除
88外悬吊进口联箱管座117米后侧从左向右数第1个轴向裂纹多处,最长20打磨消除
89外悬吊进口联箱管座后侧从左向右数第2个轴向裂纹2处,长15MM打磨消除
90外悬吊进口联箱管座117米后侧从左向右数第3个轴向裂纹长度20MM打磨消除
91外悬吊进口联箱管座117米后侧从左向右数第5个轴向裂纹长度25MM打磨消除
92外悬吊进口联箱管座117米后侧从左向右数第6个轴向裂纹长度20MM打磨消除
93外悬吊进口联箱管座117米后侧从左向右数第12个轴向裂纹多处,最长15打磨消除
94外悬吊进口联箱管座117米后侧从左向右数第13个轴向裂纹多处,最长20打磨消除
95外悬吊进口联箱管座117米后侧从左向右数第14个轴向裂纹长度15MM打磨消除
96外悬吊进口联箱管座117米右侧从左向右数第1个轴向裂纹多处,最长25打磨消除
97外悬吊进口联箱管座117米右侧从左向右数第3个轴向裂纹多处,最长20MM,环向裂纹1处,长度30MM打磨消除
98外悬吊进口联箱管座117米右侧从左向右数第4个轴向裂纹3处,最长30打磨消除
99外悬吊进口联箱管座117米右侧从左向右数第5个轴向裂纹长度20MM打磨消除
100外悬吊进口联箱管座117米右侧从左向右数第6个轴向裂纹多处,最长15打磨消除
101外悬吊进口联箱管座117米前侧从左向右数第1个轴向裂纹多处,最长15打磨消除
102外悬吊进口联箱管座117米前侧从左向右数第2个轴向裂纹长20MM打磨消除
103外悬吊进口联箱管座117米前侧从左向右数第3个轴向裂纹长10MM打磨消除
104外悬吊进口联箱管座117米前侧从左向右数第4个轴向裂纹多处,最长15打磨消除
105外悬吊进口联箱管座117米前侧从左向右数第5个轴向裂纹多处,最长25打磨消除
106外悬吊进口联箱管座117米前侧从左向右数第9个轴向裂纹2处,最长15打磨消除
107外悬吊进口联箱管座117米前侧从左向右数第10个轴向裂纹3处,最长25打磨消除
108外悬吊进口联箱管座117米前侧从左向右数第11个轴向裂纹多处,最长15打磨消除
109外悬吊进口联箱管座117米前侧从左向右数第12个轴向裂纹多处,最长20打磨消除
110外悬吊进口联箱管座117米前侧从左向右数第13个轴向裂纹多处,最长15打磨消除
111外悬吊进口联箱管座117米前侧从左向右数第14个轴向裂纹多处,最长15打磨消除
112外悬吊进口联箱管座117米左侧从前向后数第1个轴向裂纹长度25MM打磨消除
113外悬吊进口联箱管座117米左侧从前向后数第2个轴向裂纹2处,最长15打磨消除
114外悬吊进口联箱管座117米左侧从前向后数第3个轴向裂纹多处,最长15打磨消除
115外悬吊进口联箱管座117米左侧从前向后数第4个轴向裂纹多处,最长15打磨消除
116外悬吊进口联箱管座117米左侧从前向后数第5个轴向裂纹2处,最长20打磨消除
117外悬吊进口联箱管座左侧从前向后数第6个轴向裂纹3处,最长15打磨消除
118外悬吊进口联箱管座前侧从左向右数第1个轴向裂纹1处,长50MM打磨消除
119水冷壁+49米左后角悬挂管弯头有裂纹(三个)进行更换
120省煤器107米钢丝绳磨损管子(三根)进行更换
121外悬吊107米半道口未焊接进行挖补
122低再86大平台机械伤进行更换
123低再93上平台从左向右数第1、2排,从上向下13根进行更换
124低再从左向右数第5排,从上向下数1根进行更换
125水冷壁+32米左墙后数第1个吹灰器上部有32根管磨损进行更换
126分离器内套筒掉下、顶丝断裂内套筒恢复、顶丝进行更换
127二级过二级过联箱管座的根部焊口有裂纹进行更换
热控专业
序号重大缺陷内容采取的主要措施备注
1)SB91T01,SB10T01,SB60T01,RL10T11,RL50T02一次件坏更换一次件
2)变送器VJ62P01、VG39P01坏更换变送器(0——1Mpa)
3)RL10T16一次件误差大更换合格一次件
4)RL10T09、SB92T11、12、SB20T22、31、32一次件坏更换合格一次件
5)RL30T312、VC25T012、SA10T21、22、SA30T21、22、23一次件坏更换合格一次件
6)SC80P02,UA25P02,SA54P01,SP03T02信号电缆接地对电缆进行检查,有题目的进行更换
7)RL10T21、22、23一次件坏更换合格一次件
8)SB70T01、SA90T02、SA90T04一次件坏更换合格一次件
9)RH10P01线性差更换变送器无备件
10)RC81F11、RC83P01变送器坏更换变送器无备件
11)RL33F01阻尼大阻尼大无备件
12)RB54P01变送器坏更换变送器无备件
13)SA90P01、RA30P01二次门坏更换二次门
14)#21磨煤机油压P06信号电缆短路;更换备用线
15)#21一次风机油压开关损坏更换变送器
16)空预油压开关损坏更换变送器
17)#21――#26磨煤机一次风门电磁铁就地无防护罩加装防护罩
18)INFI-90系统原环路电缆有断的迹象及时更换
19)操纵员站有一SCSI卡故障从其他CLIET上更换后恢复正常,同时预备通知ABB及时的进行处理。
20)有一个远传的接收器坏通知ABB进行处理
21)热应力一次件损坏更换
22)中压胀差电缆损坏更换
23)安全门压力开关坏两个更换
24)真空压力开关坏一个更换
25)负压取样处漏更换取样管
化学专业
序号发现题目采取措施责任班组负责人
1#1澄清池刮泥机滚轮脱落一个更换新品检验一班王生悦
2#6砂滤池部份滤帽损坏更换检验一班庞善雁
3#1软化水泵轴出现麻点更换检验二班张廷森
4#1联氨泵活塞杆弯曲加工新品检验二班杨勇
5#1酸泵中间隔膜坏更换检验二班杨勇
6#2机精处理5个五通阀漏更换程控班张涛
输煤专业
发现题目采取的措施备注
1B侧斗轮机斗轮减速机一级行星齿圈齿面存在严重点蚀现象、输出套地板裂纹、高速轴3507轴承损坏、高速轴轴端油封80×105×12损坏、直齿轮轴油封60×85×12损坏;回转减速机一、二级行星架轴承跑套、回转减速机输出轴轴承保持架损坏、输出轴油封处磨损、回转减速机地脚螺栓部分脱扣;俯仰减速机二级减速齿轮啮合不良;东北侧行走减速机输出轴平键损坏。更换B侧斗轮减速机高速轴3507轴承损坏、高速轴轴端油封80×105×12损坏、直齿轮轴油封60×85×12损坏偶合器透平油,减速机更换润滑油;回转减速机一、二级行星架轴承外套刷镀、输出轴轴承更换、输出轴镶套、地脚螺母更换;俯仰减速机二级减速齿轮调整;行走减速机输出轴平键更换。
2A侧碎煤机筛板架多处裂缝、开焊、变形严重、上、下悬挂轴轴肩损坏,无法转动、叉头、三角连接块、铰接轴损坏、间隙调整机构损坏、上拨料板支撑架圆管磨损严重、侧衬板磨损严重、前机壳转轴锈蚀、前机壳弃铁室处鼓出一大包窄筛板有一处断更换A侧碎煤机窄筛板、大筛板、小筛板、护板、筛板架、上、下悬挂轴、叉头、三角连接块、铰接轴损坏、间隙调整机构。上拨料板支撑架圆管修复、前机壳弃铁室整治。
37Pa拉紧滚筒窜轴;7Pa电机端子箱端子发热严重更换7Pa拉紧滚筒轴锁套,更换7Pa电机端子箱端子。
47Pa减速机内轴承22228磨损,间隙大,减速机高速轴伞锥齿轮磨损严重;7Pa减速机高速轴伞锥齿轮磨损严重。更换7Pa减速机内轴承22228两盘,调整7Pab减速机高速轴伞锥齿轮间隙。
5B侧碎煤机筛板架多处裂缝、开焊、变形严重、上、下悬挂轴轴肩损坏,无法转动、叉头、三角连接块、铰接轴损坏、间隙调整机构损坏、上拨料板支撑架圆管磨损严重、侧衬板磨损严重、前机壳转轴锈蚀。更换B侧碎煤机窄筛板、大筛板、小筛板、护板、筛板架、上、下悬挂轴、叉头、三角连接块、铰接轴损坏、间隙调整机构。上拨料板支撑架圆管修复、前机壳弃铁室整治。B侧碎煤机出料漏斗钢板更换,钢筋混凝土结构重新处理。
6B采样器缩分机蜗轮磨损严重,采样盘包闸皮磨损严重更换B采样器缩分机蜗轮,采样盘包闸调整,包闸皮已做备件
7#6A路除铁器滚筒轴承损坏。更换#6A路除铁器滚筒轴承
8#9A皮带机拉紧改向滚筒窜轴更换9Pa拉紧滚筒轴锁套
9料斗仓B侧漏斗钢板焊口开补焊料斗仓B侧漏斗钢板
10A侧斗轮机斗轮减速机高速轴损坏严重、YOX487型偶合器键槽挤压损坏严重、斗轮减速机一级行星臂浮动接头连接套螺栓的防松装置焊点有两处开焊、悬皮减速机高速轴轴承间隙大。更换A侧斗轮机斗轮减速机高速轴、YOX487型偶合器,斗轮减速机一级行星臂浮动接头连接套螺栓的防松装置焊接,调整悬皮减速机高速轴轴承间隙
除灰专业
序号重大缺陷内容采取主要措施备注
1电除尘阳极振打锤损坏严重更换损磨损超标、损坏的阳极振打锤295个
2尽缘子损坏7个全部更换
3#21、#22电除尘器共计有26条阴极振打拉链损坏更换所有损坏的阴极振打拉链26条
4阳极变形、超标达108排调整变形的阳极板排108排
5电晕线变形、失效达294根更换变形、失效的电晕线94根
6气流均部板磨损严重更换损坏的气流均布板85m2
7水封箱喷嘴磨损严重更换喷嘴
8电除尘器电场内部积灰多冲洗电场内部积灰
9阳极振打有窜轴现象调整窜轴部位7处
10#21、#22电除尘器东、西墙顶部磨穿更换磨穿部分的钢板8处
11渣井的加强筋焊口大部分开焊,钢板变形严重更换渣井
12冷灰斗联箱泄漏全部补焊,对联箱进行加层,疏通
13#21、#22捞渣机箱体焊口开裂漏水加固焊缝70m
14#21捞渣机头部限位板磨穿全部更换
15#22捞渣机头部限位板磨穿全部更换
16捞渣机主动轴轴承磨损严重全部更换,共4盘
16#21.#22捞渣机主动轴导向轮磨损严重更换1个
17#21、#22碎渣机轴承损坏更换损坏的轴承3盘
18#21、#22碎渣机轮毂磨损严重更换轮毂2个
19#21捞渣机尾部导向轮轴承损坏,更换损坏的轴承4盘
20#2炉零米地沟杂物多清理地沟,并对地沟进行改造
第五部分:机组大修前后技术指标对比及分析
一、指标比较
序号项目指标值单位备注
修前修后
1.机组负荷500500MW
2.排烟温度143.73137.40℃
3.飞灰含碳1.26/1.2%
4.给水温度248.35249.68℃
5.给水温差44℃
6.空预前氧量3.8/4.2℃
7.再热器减温水量35.724T/H
8.主汽温度540539℃
9.再热器温度542538℃
10.主汽压力1616.1MPa
11.凝汽器端差6.708.00℃
12.循环水温升10.4911.30℃
13.#1缸真空80.383.6-kpa
14.#2缸真空77.782-kpa
15.主汽流量1625(向外供汽9T/H)1565T/H
16.再热器流量14331386T/H
17.汽机汽耗8739.108568.83Kj/kwh
18.除盐水补水率0.890.92%
19.汽机效率41.1541.97%
20.锅炉效率91.3691.93%
21.#11空预漏风系数0.230.10%
22.#12空预漏风系数0.300.094%
23.11电除尘漏风系数0.0550.025%
24.12电除尘漏风系数0.050.023%
25.主保护投进率100100%
26.自动投进率100100%
27.供电煤耗359.9352.1g/kwh
28.主要辅机保护投进率99.6100%
29.DAS信号投进率99100%
二、主要参数分析
1)真空度:在相同负荷一抬泵运行的情况下,进步了0.3-0.9%,是由于环境温度降低,水塔进行了整治。凝汽器铜管进行清洗,大修后大机约有60根铜管、小机有30根铜管买通,大机收球率在99%以上,小机收球率在75%左右。
2)高加三通门不严密题目得到有效的处理,大修前温度差为3--5℃,大修后分别为0℃。
3)#2低压加热器水侧进出口温差小得到很好处理,机组负荷500MW时,大修前温差为1℃,大修后温差为18℃,
4)主机串轴值比大修前减小很多,在机组负荷500MW时,大修前为0.49mm,大修后为0.057mm。
5)风烟系统进行了堵漏工作,成效明显,大修后同比负荷下比大修前的六大风机挡板开度下降了3%以上。
6)磨煤机电流#12、#13、#14修前较大,均匀为85--95%之间,修后下降为70--80%之间,#14磨煤机电流也下降了20%。
7)锅炉排烟温度比大修前有所降低,省煤器前烟温比大修前同负荷下下降了3-6℃,排烟温度也下降了5-8℃,与锅炉酸洗和大修后燃烧调整的努力有关。
8)大修后四级过温升明显升高,大修前在三级过出口温度达到495℃以上时且三级减温水门全部封闭的情况下才能委曲保证四级过温度。大修后,在三级过出口温度只有480℃时,就可以保证四级过的出口温度,而且司机减温水也可以投进正常使用。
9)低再出口温度尽管仍然存在超温现象,但比大修前下降了大约10℃,现在可以维持在470℃以下,还有待于观察调整。
第六部分:重大项目的专题分析总结(见附件2)
第七部分:重大改进项目完成情况及效果
一、汽机部分
序号重大项目内容完成情况效果
1主汽轮机检验及配合发电机检验1)针对高中压缸轴承箱基础下沉,对主机前、中轴承箱进行抬箱处理;2)对高压2A、3A、4A级隔板汽封块进行了更换;3)对部分由于金相检查分歧格的缸体及导管螺栓进行了更换;对高压喷嘴室、高压上隔板套、低压隔板及#1、#2低压转子叶片金相探伤检查发现的多处裂纹进行打磨消除;4)对低压叶片进行补焊处理。5)对所有的主机及汽泵汽轮机油档铜齿进行重新镶嵌并重新调整油档间隙;6)发电机氢侧密封瓦径向间隙均达0.35mm对发电机氢侧密封瓦进行更换并重新修研密封瓦径向间隙(0.18mm)。1)并取得了预期效果;2)进步了机组的热效率;3)避免了机组的运行中产生断裂现象;5)保证了油档不发生漏油现象,能够运行一个大修的周期。6)通过调整使发电机有一个良好的密封的环境,保证了设备的长周期运行。
2Ⅰ组#3高加更换见专题总结
3交流回油泵换型已完成运行状况良好
4#2水塔改造1)水塔防腐,对水塔支柱、底座、横梁、配水渠进行防腐,防腐面积1200平米;2)制作更换4根小泥小梁、1根小泥大横梁3)更换喷嘴65个,淋水层15m31)确保#2水塔安全运行;2)效果较好3)保证了水塔有效换热
二、电气部分
1更换#2发电机滑环已完成改善了换向条件
2氢干燥器改造已完成减少了设备故障,降低了发电机的氢气湿度,进步了设备运行的可靠性
3循环泵电机冷却水系统改造已完成消除了渗漏,保证了运行中设备的冷却
4电气控制系统通过改造已完成进步了电气控制系统的自动化水平和设备运行可靠性
5同期系统通过改造已完成进步了机组并网的成功率及设备运行的可靠性
6逆变器改造已完成进步了设备运行的可靠性,确保了逆变段的可靠供电
75021开工液压机构大修改造加装防慢分机构已完成提供了运行可靠性
8电气DCS改造已完成运行效果良好
9380V2CA段配电柜改为抽屉式配电柜已完成运行效果良好
10神雁线路保护改造见专题总结
三、锅炉部分
1#24#26磨热风隔尽门更换已完成开关灵活密封严密
2磨分离器出口处及煤粉管贴陶瓷已完成耐磨性明显进步
3#21给煤机从动轴改外置式已完成密封性好、转动灵活
4#21、#22一次风机基础改造已完成风机振动得到控制
5#21一次风机对轮联轴器改造已完成风机与电机的振动互不影响,效果优良
6#21、#22送风机回油管改造已完成可以观察到前轴承回油情况
7#21一次风机电机油系统改造已完成进步了系统可靠性,便于调节压力及流量
8两台空预落灰斗加装滤网已完成落灰斗全部畅通
932m#21空预一次风出口加装导流板已完成效果明显
10#21—#26热风挡板改造已完成开关灵活,封闭严密
11吹灰器功能组DCS改造已完成进步了吹灰器的可靠稳定运行,进步了吹灰效果
12#21燃油泵更换已完成振动,轴承温度都超标不符合标准要求,退货。
13高再联箱、省煤器联箱部分进行更换已完成减少联箱管座的泄漏确保机组的长周期运行
14低再弯头更换已完成减少四管的泄漏及停炉次数
15吹灰器让位管更换已完成减少四管的泄漏及停炉次数
16分离器内套筒恢复已完成恢复设备的完整性及汽水的分离效果
四、热控部分
DCS改造已完成运行正常
磨一次风总门电磁铁改造完成#3磨试运
增加空予转速模拟丈量装置完成运行正常
增加风粉检测系统完成运行正常
循环泵导向叶片角度丈量装置改进完成运行正常
更换部分电动截门执行器完成运行正常
更换部分丈量表管及变送器完成运行正常
炉膛火焰摄象机改造完成运行正常
高旁疏水电动门实现远方控制完成运行正常
五、输煤部分
1斗轮机大修见专题总结
2B碎煤机大修见专题总结
六、化学部分
1#6砂滤池进行了大修三种滤料全部取出,重新进行筛选和级配,部份损坏的滤帽进行了更换滤帽的结垢进行了酸洗,滤料回装按照肠家说明书的要求和图纸要求运行情况很好
2除盐站、脱碳站气动五通阀进行了国产化改改造换下了腐蚀严重、动作迟缓的旧五通阀进步了控制系统的可靠性和稳定性
3旁流加药泵出进口管道更换完成没有渗漏点
4除盐站、脱碳站气动五通阀进行了国产化改改造换下了腐蚀严重、动作迟缓的旧五通阀进一步进步了控制系统的可靠性和稳定性。
5#1采样间部分阀门更换完成没有渗漏点
七、除灰部分
1电除尘器高压电源控制器见专题总结
第八部分:遗留题目及措施
序号遗留题目采取措施备注
14级、4a级叶片叶片腐蚀严重叶顶有9处打穿或腐蚀穿,在此次大修中对此9处进行了补焊,但是假如腐蚀进一步加剧,穿孔现象还会进一步增加,所以必须对此预以高度重视,加强分析,防止穿孔现象扩展。对此的初步分析见附件2#机4级、4a级叶片腐蚀情况的分析。
2低压末级叶片汽水冲蚀严重未做处理,拟在下次大修更换叶片。
3疏水器老化失效运行期间封闭疏水器前后手动门,定期放水。待订购回质量优良的疏水器后,找机会进行更换。
4给煤机从动轴改处置式后定期检查维护确定可靠性数据
5#22空预电流偏大(最大7.0A)加强监视因密封片磨察而引起电流摆动
6#21燃油泵振动大,轴承温度高退货长春水泵厂新泵
749米及61米密封箱内0级、1级减温器减温器支管通过计算原管壁设计厚度不足且在运行中冲洗减薄加强监护,预备备件材料停炉检验更换。
8省煤器管的焊口有缺陷进行部分更换
9I组#3高加水位指示不能显示真实水位原因是高加改造没有考虑水位丈量题目,正在进行进一步探讨
10氧表探头备件短缺
11RB36S001机械紧,远方操纵有时不动
12二次风罗托克执行器无备件且捷制电动执行器备件严重缺乏(厂部库房仅剩两台)尽快提出改进计划或订购备件,
13#21送与#22送两台西门子SA55型执行器抗干扰能力差,存在摆动隐患,在今后的机组运行中加强巡检,发现题目及时处理。
14液动执行器密封老化,尤其是给水门渗油,另液动门从整体来看,其核心控制部件伺服阀也老化且目前无备件,需加强检查,及时加注液压油,以满足正常运行要求。急需解决备件题目或对液动门进行改造
15给水、减温等系统参数需要进一步优化调整进一步优化调整
16操纵员站元件是轻易故障的物件,特别是远传的接收端拟订购备件
17操纵员站鼠标与远传适配不好,重新启动主机时鼠标不能很快正常工作
18SE83P01、RA30P01变送器坏无备件拟订购备件
1921、23、26强循泵马达室温校验分歧格,降级使用
20水塔上水电动门控制盘配件缺乏,很难维护,拟订购备件
21设备启动/停止操纵前,首先操纵功能组的H/A按钮,以清除记忆运行操纵职员必须按此规定执行
226KV/380V电机控制方式只有一种:手动,操纵前不需要切换其控制方式运行操纵职员必须按此规定执行
23电动截门控制方式只有两种:手动/自动;,操纵前需要切换其控制方式为手动运行操纵职员必须按此规定执行
24空预吹灰控制方案有A/B两种,在操纵前必须先选择方案;在功能组投自动时不答应切换方案运行操纵职员必须按此规定执行
25B侧斗轮机回转轴承V型滚道局部损坏。定期对回转轴承检查加油,申请轴承备件,到货后立即更换
26电除尘阳极板磨损严重进行了补焊,拟进行更换
27冷灰斗联箱因腐蚀,管壁变薄,经常发生拉裂漏水的现象。冷灰斗联箱及联接水管内淤泥较多,有的已经堵死.疏通冷灰斗联箱及联接水管,拟进行更换
28电除尘器3台阴极振打电机未更换未更换,拟订购备件进行更换
第九部分:大修用度统计
本次大修计划:
材料用度万元,备件用度万元,人工用度万元,工程用度万元,四项合计万元。
本次大修实际:
材料用度万元,备件用度万元,人工用度万元,工程用度万元,四项合计万元。
第十部分:技术监视总结
一金属监视
在省公司和厂领导的支持和关心下,#2机组的大修工作从往年下半年开始就着手预备了。由于非典的原因,从4月20日推迟至8月1日。整个大修历时59天,至9月28日点火。大修期间共检设备部件5680多件,发现缺陷230多处,全部处理。下面就将本次大修的监视检验情况小结如下:
(一)、#2炉酸洗监视检验工作
#2炉酸洗前委托西安热工研究院对炉内受热面管材进行了状态评定;酸洗小型试验后由西安热工研究院进行了对比分析。按照检验结果厂部决定切除三、四级过热器及再热系统,进行半系统酸洗。在二至三级过热器导管上进行切口。系统要隔离彻底,特别是减温水系统、疏放水系统。阀门要严密,杜尽酸洗液渗漏,串系统,造成不必要的腐蚀。酸洗过程中要严格按照可行的试验方案进行,并对相关药品进行检验复查。洗后割管取样进行管材质量评定。系统恢复焊口严格按照焊接热处理规范进行,并进行无损检测和硬度测试。酸洗、水压及运行中发现,本次酸洗对一些缺陷进一步加速暴露,如54米取样表管焊口,二级过热器出口联箱管座,42米前墙减温水变径管,61米包墙疏水管焊口及四处丝堵泄漏。但省煤器厂家焊口的圆形孔状缺陷的泄漏有待进一步论证。
(二)、大修中的设备部件检验情况
1.六大部件检验
1分离器:#2分离器在安全评定期内,2本次大修只定检#1分离器(西)并消除异音振动。定检合格,3缺陷彻底消除,4安全评级为二级,5六年后复6检。
7护环:着色检查两个,8未见缺陷显示。
9对轮螺栓:检查72条,10着色检测未见缺陷显示,11硬度测试有部份螺栓(高—中对轮螺栓)硬度偏高。在头部往下打磨硬度就降下来了,12属渗氮处理保护不13好所致,14继续使用。
15除氧器:两台都在安全评定期内,16本次大修打开人孔门只作内部宏观检查。
17大轴:大轴共检查6根(含小机),18主要对轴颈部分进行了检查,19未发现缺陷显示。大轴中心孔本次大修没有安排。
20主汽管道:本次大修主要对管道中的化学、压力取样、疏放水、排空管座进行了检查,21并进行了蠕胀丈量,22其它焊口、三通等部件下次大修再作安排。
2.容器定检
计划检验情况分离器1台高加2台并更换1台氢罐3台备注
实际完成情况完成完成1台由山西电科院负责检验
检验结果:合格,安全评定为二级,六年后复检。
3.受热面“四小管”焊口检验
1炉内焊口抽检情况
名称省煤器包墙二过三过四过低再高再内悬吊
计划检验数目6040301010607060
实际检验数目7346351212629469
分歧格数000000121
从上述抽检情况看:404道焊口有13道分歧格,且高再12道为群孔,集中在6-7排,其它部位没有超标缺陷,内悬吊焊口缺陷为大焊瘤。与#1炉相比情况好的多。
2更换焊口检验情况
名称水冷壁省煤器辐过低再二过高再
检验数目11324861672259211
分歧格数目71127133
从上述情况看:检查2383道焊口,分歧格52道,一次合格率为:97。81%。其余返修合格。
4.炉外管焊口及角焊缝检验
炉外管焊口共检513道,从检验情况来看,表面缺陷较多,打磨处理圆滑过渡。结合往年中修及本次大修#2机组管座基本上检查完,存在的题目都得到了处理。从减温器的抽检来看,安装遗留的题目较多,内套筒不是整体的,喷头装反的,喷嘴装的不到位的,都要导致四周筒体管材疲惫开裂,这次又发现右后三级减温器有一个喷头装反,致使二级过热器联箱管座多处纵向开裂。对往年中修发现存在根部不透的外悬吊至包墙管焊口及省煤器三通焊口进行了复查,未发现有裂纹产生,监视运行下次大修复查。
5.紧固件检验
高温紧固件共检1497条,超声检查发现8条断裂。硬度测试结果与#1机组情况相似,螺栓硬度普遍较低。对低于200HB高于300HB的少数螺栓进行了更换。
6.缸体、隔板叶片检查
对低压转子4级、4A级叶片根部超声波探伤未发裂纹反射信号。#2低压转子次末级发现3处缺口开裂,补焊处理。射线、着色检查合格。
7.其它
厂减系统焊口、弯头、三通抽检等。
(三)、发现并处理的题目
1.水冷壁让位弯更换
近两年内水冷壁泄漏次数“四小管”占了一大半,且水冷壁全发生在让位弯处,缺陷的形式为密封撕裂穿透母材,为单一裂纹。本次更换过程中发现延伸到管材上的裂纹七六处多。
2.分离器异音振动处理
#2机组#1分离器(西)异音振动一段时间后没有了。#1机组#2分离器(东)又有了异音振动。经过大修前的观察分析,厂部决定本次大修中对#2机组#1分离器(西)异音振动分析处理。发现三条顶丝螺栓有一条断裂,其它两条弯曲;内套筒八条悬吊螺丝全部断裂,内套筒掉下。在更换十一条螺丝的基础上恢复原结构;并对内套筒焊上加强筋来固定,确保不会再发生以上现象。然后重新焊接封头,按照厂家的焊接热处理工艺进行。射线、超声、硬度检验合格。对缺陷进行了根治,避免了一次返厂检验。
3.高温再热器出口联箱短件更换
由于凝聚水返流使高温再热器排空管座四周母材内壁龟裂、管孔放射状裂纹。扩孔超过200mm,但还留有裂纹。所以利用大修更换,共更换三个短件;先恢复大口后焊接小口,焊接热处理按照焊规规范执行。射线、超声、硬度检验合格。
4.省煤器进口联箱短件更换
省煤器进口联箱排空管座由于存在裂纹,往年中修进行了挖补处理,本次大修对其进行短件更换。焊接热处理按照焊规规范执行。射线、超声、硬度检验合格。
5.低温再热器弯头更换
低温再热器内部腐蚀严重,外部又有烟气的磨损,所以本次大修决定更换部分弯头。更换弯头351个,焊口检验672道,返修27道。
6.二级过热器出口联箱管座裂纹处理
二级过热器出口联箱管座酸洗后发现多处纵向裂纹,经过检验分析以为属应力开裂,且由里向外发展,主要集中在5——7排四周,现场查证由左侧三级减温器一个喷头装反引起。厂部决定对其管座更换25排。考虑到现场的实际情况我们对联箱进行了消氢处理。检验焊口259道,返修13道。抽检管座6个,未发现裂纹等线性缺陷。由于很多客观原因不能返家修理,有待于实际运行的进一步检验。
7.#2低压转子次末级叶片裂纹处理
#2低压转子次末级叶片有三处缺口开裂。缸体进进东西引起。由于没有备件,采用挖补处理。将裂纹全部消除干净,采用全氩弧焊接,选用焊丝H1CR13。预热100℃,焊后600℃回火,然后缓冷。打磨修处复后进行射线和着色检查。未发现裂纹等缺陷。该方法可以推广利用。
8.Ⅰ组3号高压加热冷却器更换
Ⅰ组3号高压加热冷却器由于堵管率高报废,更换由上海电力设备厂生产的新高加。更换过程中严格按照容规要求编写焊接热处理作业指导书,并由相应资格职员进行焊接热处理。更换后检验合格。
9.再热堵板螺丝断裂处理
再热热段堵板螺丝由于紧力太大有8条发生断裂,全部更换并配用液压力矩扳手操纵。
10.中压联合调汽门裂纹处理
中压联合调汽门裂纹为铸造过程中产生,长度约150mm,打磨过程中发现内部不规则的小裂纹很多,打磨消除干净后进行补焊处理。选用A507焊条冷焊修复,着色检验合格。
11.低压末级隔板静叶裂纹处理
低压末级隔板静叶裂纹多处,多数沿焊缝产生,打磨消除干净后进行补焊处理。选用A507焊条冷焊修复,着色检验合格。
12.高压旁路门喷嘴环向裂纹处理
高压旁路门喷嘴环向裂纹是由里向外产生的,打磨过程中发现内壁龟裂,打磨到20mm深度处进行补焊,选用A507焊条冷焊修复。下次大修更换。
13.三级减温器喷头装反处理
在二级过热器出口联箱管座裂纹的原因查找过程中发现左侧三级减温器有一个喷头装反,使减温水喷射到联箱四周处,冷热交变产生应力集中。所以把它恢复回来。焊接采用氩弧打底电焊盖面的方法,焊前预热,焊后热处理。
14.水冷壁吊耳割除
水冷壁吊耳属安装过程中遗留物,在十年的运行中,由于高温的作用产生了大量的横向裂纹,有的已经延伸到管材上,为此本次大修对其进行割除。一边割除一边检验,延伸到管材上的进行挖补处理。
(四)、设备遗留题目
1.2台低压转子4级、4A级叶片拉筋孔至顶部区域内密密麻麻针状小蚀坑,2.局部腐蚀严重。固然与哈尔滨汽轮机厂采取了打磨补焊试验,3.但选用A302焊条冷焊,4.试样中发现三条裂纹,5.效果不6.好,7.终极放弃,8.现监视运行。
9.省煤器酸洗后厂家自动焊焊口发生5处泄漏,10.均在焊缝接头处,11.为圆形孔状缺陷。初步分析以为焊接接头不12.良酸腐蚀导致泄漏。全部更换不13.太现实。射线检测、水压试验效果又不14.好。加速腐蚀,15.使题目充分暴露,16.进而17.达到消除,18.但炉子升温,19.有很大难度,20.又不21.太可靠。只好在运行中暴露,22.停炉后处理。用时间来换取,23.逐渐趋于稳定。
二化学监视总结
一.#2机组运行简况:表一
设备简况机组编号#2额定出力500MW
主蒸汽压力17.46MPa主蒸汽温度540℃
本次大修工期75天本次大修开始时间2003年8月1日5时30分
本次大修结束时间2003年10月15日5时30分大修竣工启动并网时间2003年10月14日9时00分
两次大修间运行情况两次大修间隔时间33710.5小时两次大修间运行时间29989.36小时
两次大修间停用时间3721.14小时两次大修间机组启停次数共启停20次
均匀补水率1.626(%)凝汽器端差5.92℃
与化学监视有关的异常情况#2机组于上次大修后(99年7月19日至2003年10月15日)至本次大修期间,锅炉水冷壁管共泄漏5次。经化学监视检查,均不是因化学水汽质量不好造成锅炉结垢腐蚀引发的泄漏。从未发生与化学监视有关异常或障碍。
停用保护情况两次大修期间,机组停运均采用了SW-ODM防腐,对热力设备水汽系统全面进行了保护。
二.两次大修间运行水汽合格率统计情况:表二
项目单位最大值最小值合格率(%)
除盐水电导率μs/cm0.20.05100
二氧化硅μg/L151.0100
给水PH值9.59.0100
溶解氧μg/L302.099.83
铁μg/L401.099.69
铜μg/L5.01.0100
凝聚水溶解氧μg/L1005.099.73
硬度μmol/L00100
蒸汽二氧化硅μg/L190.5100
钠μg/L100.5100
循环水碱度mmol/L3.40.598.97
总磷mg/L2.01.0100
三.锅炉设备割管化学监视检查:表三
序号割管位置标高(m)检查情况沉积量(g/m2)沉积率(g/m2a)
1水冷壁前墙标高:42m从左向右数第210根向火侧内壁呈灰褐色,沉积一薄层沉积物,并分布有直径0.5-1mm的腐蚀产物突起。酸洗后内壁呈钢灰色。背火侧内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,并分布有少量点状腐蚀产物突起,有明显的拉拔沟槽。酸洗后内壁呈钢灰色,局部区域有少量针状麻坑,并测定其沉积量。336.7931.09
背火侧内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,并分布有少量点状腐蚀产物突起,有明显的拉拔沟槽。酸洗后内壁呈钢灰色,局部区域有少量针状麻坑。并测定其沉积量。227.9321.04
2水冷壁后墙标高:42m从左向右数第218根向火侧内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,并分布有直径0.1-2.5mm的腐蚀点状产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色,有零星腐蚀坑。测定其沉积量。269.0024.83
背火侧内壁呈灰褐色,均匀沉积一薄层腐蚀产物,无腐蚀产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色。测定其沉积量。159.6014.73
3省煤器进口标高:107m从左向右数第59排悬吊管5至6之间内壁呈棕红色,沉积一薄层腐蚀产物,并有较密布的颗粒状腐蚀产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色,有较均匀的针状腐蚀坑点。测定其沉积量。337.6431.17
4省煤器出口标高:99m从左向右数第25排悬吊管2至3之间内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,并有不均匀的针状腐蚀产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色,有不均匀的针状腐蚀麻坑,测定其沉积量329.3030.40
5二级过进口标高:86m从左向右数第22排悬吊管2至3之间内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,有一处直径约3cm玄色斑点腐蚀产物突起,有零星的腐蚀产物。酸洗后内壁均呈钢灰色,有数条明显的拉拔沟槽及零星腐蚀坑,测定其沉积量。126.3111.66
6二级过出口标高:81m从左向右数第28排悬吊管2至3之间内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,并有不均匀的针状腐蚀产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色,有不均匀的针状腐蚀麻坑,测定其沉积量。545.2050.33
7三级过进口标高:66m从左向右数第34排悬吊管1至2之间内壁呈褐灰色,有一薄层不均匀色腐蚀产物,有数条明显的拉拨沟槽。酸洗后内壁呈钢灰色,有一半管内壁有密集直径约位置:0.5-1.5mm,坑深约0.1mm腐蚀坑,测定其沉积量。337.0131.11
8三级过出口标高:68m从左向右数第34排悬吊管1至2之间内壁呈褐色,有一薄内壁呈褐色、致密、平整少量沉积物。酸洗后内壁均呈玄色,光滑、平整,无明显腐蚀,测定沉积量。90.008.31
9低再进口标高:99m从左向右数第41排悬吊管2至3之间水平管下部呈锈红色,有大小不等片状腐蚀产物突起,上部内壁呈锈红色,较下部颜色浅,有细小的腐蚀产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色,局部区域有较大、小不等的腐蚀坑,直径约有5-0.5mm,测定其沉积量222.6020.55
10低再出口标高:87m从左向右数第18排悬吊管2至3之间内壁呈灰黄色,沉积一薄层沉积物,有较多的腐蚀产物呈鼓包状突。酸洗后内壁呈钢灰色,有较多的直径约0.1-3mm、坑深约0.1mm左右,测定其沉积量。393.8936.36
11高再进口标高:76m从左向右数第13排悬吊管2至3之间内壁呈灰色,有一薄层沉积物,有脱皮现象。酸洗后内壁呈钢灰色,部分内表面呈花纹状,测定其沉积量。378.8334.97
12高再出口标高:80m从左向右数第13排悬吊管2至3之间内壁呈钢灰色,部分区域呈玄色,疏松,手摸涂黑。其余部分有一薄层沉积物,光亮。酸洗后内壁呈黑灰色,有明显腐蚀区域,表面不平整。内壁呈灰色,沉积一薄层沉积物,有部分脱落现象。酸洗后内壁呈光亮黑灰色,测定其沉积量。94.248.70
13锅炉启动扩容器内壁基本呈钢灰色,无明显腐蚀,底部排水管四周有一圈锈红色积水。
四.汽机设备大修化学监视检查情况:表四
序号检查部位检查情况验收情况
1除氧器水箱检查情况:内壁水位线以上呈锈红色,水位线以下基本呈灰兰色。内表面有微薄一层锈色产物,底部有积水、少量焊渣、砂砾、填料丝、树脂等杂质。#1、#2水箱底部杂质约有2-3公斤,再沸腾管喷嘴完好无损。除氧头检查情况:内壁、管道等设施呈灰蓝色,填料层呈钢灰色,内部装置完好、无明显腐蚀现象。杂质清理干净同意封口
2凝汽器进口水侧检查情况:水侧内壁附着一层玄色软泥,部分铜管口堵有少量石块,有少量蜂窝纸等杂质,铜管口处防腐层基本完好,除往软泥呈褐红色,铜管内壁目视无明显腐蚀、无结垢现象。水侧出口检查情况:水侧内壁附着一层玄色软泥,管板防腐层基本完好,除往软泥呈褐红色,铜管内壁目视无明显腐蚀、无结垢现象。热水井检查情况:热水井底部较清洁,有少量杂质。汽泵凝汽器检查情况:水侧进口铜管口有少量蜂窝纸、褐色软泥、管板表面防腐层基本完好。出口水侧铜管口有少量褐色软泥,铜管内壁无明显腐蚀现象,无结垢现象。管板防腐层基本完好。本次大修用100公斤高压水对铜管进行了冲洗,并对主凝汽器管板和水室全面进行了防腐,并对汽泵凝汽器的水室进行了防腐。同意封口
3凝汽器抽铜管检查抽铜管位置:#1凝汽器进口水侧中部抽铜管1根。#2凝汽器出口水侧中部抽铜管1根。#2凝汽器出口空抽区抽铜管1根。抽铜管检刨开检查情况:出、进口水侧铜管内壁呈棕褐色,均有一薄层褐色氧化铜保护膜,表面较光滑,无明显无明显腐蚀现象。空抽区铜管内壁呈棕褐色,内壁较光滑,有一薄层褐色氧化铜保护膜,内壁无明显腐蚀蚀现象。铜管外壁无明显氨蚀现象。
序号检查部位检查情况验收情况
4低压缸叶片及隔板检查低压缸叶片检查情况:一级向汽侧呈钢灰色,有大量砸坑,基本无积盐,背汽侧有大量的呈突起的积盐,坚硬,表面粗糙。二级向汽侧呈微锈红色,弯穹处积盐较多,有大小不等麻坑,背汽侧边沿、背弧处有粗糙突起的积盐,尖硬。三级向汽侧呈锈红色,表面有微量积盐,弯穹、叶片边沿有一条积盐带,背汽侧有大量突起物,呈灰白色。四级向汽侧呈钢灰中微锈红色,表面较光滑,叶片拉筋四周有微量积盐,背汽侧叶片拉筋外侧有一圈大量突起物,尖硬,根部有一层锈红色积盐。水冲洗后叶片拉筋外侧布满密集腐蚀坑。五级向汽侧呈钢灰色,表面较光滑,背汽侧呈钢灰色,叶片边沿呈锈玄色,基本无积盐,叶片根部有少量积盐。六级向汽侧呈钢灰色,有大量锈斑,表面较光滑,背汽侧呈钢灰色,基本无积盐,叶片边沿有明显冲蚀带,呈尖齿状,长约40-50cm,宽约2-3cm。低压缸叶片用高压水基本冲洗干净,同意回装
隔板检查情况:一级向汽侧基本呈钢灰色略带锈色,手感较光滑;背汽侧呈钢灰色略带锈色,叶片上有大量砸,手感粗糙,无明显积盐。二级隔板基本呈钢灰色,向汽侧表面较光滑,背汽侧表面不光滑,叶片上有不同程度针状尖硬腐蚀产物突起,无明显积盐。三级隔板表面基本呈钢灰色,向汽侧手感较光滑,背汽侧表面外半片叶片不光滑,有涩感,有一薄层锈色积盐。四级级隔板叶片呈锈黄色,向汽侧手感光滑,背汽侧有涩感,有较多腐蚀产物突起,有一薄层锈黄色积盐。五级隔板呈锈色,向汽侧手感较光滑,背汽侧有涩感,有不同程度腐蚀产物突起,有一薄层锈黄色级盐。六级向汽侧呈锈黄色,用手摸较光滑,背汽侧有涩感,锈蚀较严重,内根不有不同程度的锈色腐蚀产物突起,无明显积盐。隔板用高压水冲洗,基干净,同意回装
序号检查部位检查情况验收情况
5中压缸叶片及隔板检查中压缸叶片检查情况:一级:向汽侧呈灰蓝色,有大小不等麻坑,手模光滑,背汽侧呈灰蓝色,有锈色麻坑,基本无积盐。二级:向汽侧呈灰蓝色中微锈红色,表面较光滑,有大小不等麻坑,有微量积盐,背汽侧呈均匀锈红色,有一薄层积盐。三级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面有微量积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈均匀锈红色,积盐较二级多,颜色较二级深。四级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面有微量积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈均匀锈红色,积盐较三级多,颜色较三级深。五级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面有微量积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈均匀锈红色,特征同四级。六级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面有微量积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈均匀锈红色,积盐较五级多,颜色较五级深。七级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面有一薄层积盐,有大小不等密集麻坑,背汽侧呈锈红色,有一层较厚积盐。八级:向汽侧呈钢灰色,背汽侧呈均匀锈红色,有一层锈色积盐,颜色较七级浅。中压缸叶片用高压水冲洗,基干净,同意回装
中压缸隔板检查情况:一级:隔板呈钢灰色,向汽侧手感较光滑,背汽侧有色感,有较多的小麻坑,无积盐。二级:隔板表面呈钢灰色,向汽侧手感光滑,背汽侧有涩感,有较多小麻坑,无积盐。三级:三级隔板表面呈锈色,向汽侧手感光滑,背汽侧有较多小麻坑,无明显积盐。四级:本级隔板整体呈锈黄色,向汽侧手感光滑,背汽侧用手摸有涩感,有少量麻坑,有微量积盐。五级:隔板叶片呈锈红色,向汽侧手感该后光滑,背汽侧有涩感,有一薄层铁锈红色积盐。六级:隔板叶片呈锈红色,向汽侧手感均较光滑,背汽侧稍有涩感,有一层积盐。七级:隔板叶片呈锈黄色,向、背汽侧用手摸稍有涩感,有一薄层积盐。八级:隔板叶片呈锈黄色,向、背汽侧用手摸有涩感,有少量积盐。中压缸叶片用高压水冲洗,基本干净,同意回装
位号检查部位检查情况验收情况
6高压缸叶片缸隔检查高压缸叶片检查情况:1级:向汽侧呈钢灰色,表面光滑,基本无积盐,有少量大小不等麻坑,背汽侧呈钢灰色,有一薄层积盐,表面光滑。1级:向汽侧呈微锈红色,表面光滑,有一微薄层积盐,分别有大小不等麻坑,背汽侧呈锈红色,有一薄层均匀积盐。3级:向汽侧呈微锈红色,表面光滑,有一薄层积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈锈红色,有一薄层均匀积盐。4级:向汽侧呈微锈红色,表面光滑,有一薄层积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈锈红色,有一薄层均匀积盐。5级:向汽侧呈钢灰中微锈红色,表面有一薄层积盐,布满大小不等麻坑,背汽侧呈锈红色,有一薄层均匀积盐,较三四级相似。6级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面光滑,有大小不等麻坑,背汽侧呈锈红色,有一层较厚积盐,呈波浪状,背弧处根部积盐较多,手模有涩感。7级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面不光滑,有一薄层积盐,背汽侧呈锈红色,有一层锈色波浪状积盐,用手模呈片状脱落,背弧处有不均匀积盐,手模有涩感,根部较多。高压缸叶片用高压水冲洗基本干净,同意回装
高压缸隔板检查情况:1级:整体隔板呈钢灰色,向、背汽侧手感光滑,无明显积盐。2级:二级隔板叶片呈钢灰略带锈黄色,向汽侧用手摸均较光滑,背汽侧手感较光滑,外根部有少量砸坑,有微量积盐。3级:整体隔板叶片呈锈黄色,向汽侧表面较光滑,背汽侧稍有涩感,有一薄层积盐。4级:整体隔板叶片呈锈黄色,向汽侧表面较光滑,背汽侧稍有涩感,有一薄层积盐。5级:隔板叶片呈灰锈色,向汽侧手感光滑,背汽侧稍有涩感,有不同程度的小麻坑,有五处0.5-1.5cm坑,有一薄层褐色积盐。6级:整体隔板呈锈黄色,向汽侧手感较光滑,背汽侧有涩感,, 有一薄层褐色积盐。7级:隔板叶片呈锈黄色,向汽侧手感较光滑,背汽侧有涩感,有一薄层褐色积盐。高压缸隔板用高压水冲洗基本干净,同意回装
7夏季冷却器铜管内壁无明显结垢现象,管板有少量腐蚀鼓包,本次大修对其管板进行了清理。
8砂滤器内壁附着油状粘泥,无法看清内部所填的砂粒。金属结构表面附着油膜,本次大修全部更换石英砂滤料。同意回装
9密封冷油器空、氢侧密封油冷油器管板有大量腐蚀鼓包,铜管内壁沉积黄色粘泥,手摸光滑。水侧进行清理和水冲洗。同意回装
10主冷油器循环水侧管板上覆盖一圈玄色粘泥,三号冷油器最多,厚约20cm左右,管板有不同程度的腐蚀鼓包,直径约2-3cm,铜管口有腐蚀现象。本次大修彻底进行了清理。同意回装
11汽泵进口滤网检查情况:进口滤网及导向头呈锈红色,用手摸有滑腻感,滤网网眼中有少量杂质,滤网有三处破损,汽机职员对滤网进行更换。同意回装
12电泵进口滤网电泵进口滤网呈均匀锈红色,有微量杂质,基本干净,滤网完好无破损。汽机职员进行清理。同意回装
13一级凝泵进口滤网一级凝泵进口滤网有手量杂质,滤网完好无破损。汽机职员进行清理。同意回装
五.其它设备系统监视检查情况:表五
序号检查部位检查情况验收情况
1循环水系统循环水前池进口滤网挂有塑料纸、石块、软泥等杂质,滤网完好无损。凉水塔底部环形管四周有大量淤泥,上面生长绿色青苔。水泥支撑梁底座有成片脱落现象。本次大修对部分损坏的淋雨层蜂窝纸及波纹板、喷嘴进行补修及更换。配水渠进行了清理,滤网清理干净。
2产业水冷却器进口侧:管板防腐层有少量腐蚀鼓包,铜管口处堵有少量蜂窝纸,管口处有大量蓝绿色和白色粉末状铜腐蚀产物,用手可摸往除。无结垢现象。出口侧:管板防腐层有少量腐蚀鼓包,管口处有白色和蓝绿色粉末状铜腐蚀产物,用手可摸可往除。无结垢现象。出、进口反水侧:管口处有少量兰色和白色铜腐蚀产物,无明显结垢现象。杂质清理干净,并对铜管进行了水冲洗。同意回装
3产业水箱水箱内壁水位线以上呈灰白色,水位线以下基本呈棕褐色,挂有油泥。底部有一薄层似布状黑褐色软泥。水箱内壁防腐层完好,部分区域有鼓包突起,但未顶破防腐层,本次小修将水箱软泥杂质清理干净。基本无油迹。同意回装
4产业水池水池地面有少量污泥、锈渣等杂质,防腐层完好损,水池杂质清理干净。同意回装
六.油设备系统检查情况:表六
序号检查部位检查情况验收情况
1主油箱主油箱内壁呈钢灰色,顶部有一片锈迹,油箱底部有一薄层油泥。本次大修将主油箱内部彻底清理干净。同意封口
2汽泵回油箱回油箱内壁呈钢灰色,底部有少量油泥,无锈迹。油泥清理干净。同意封口
3高位油箱高位油箱内壁呈钢灰色,无锈迹,比较干净。同意封口
4油处理及油循环监视本次#2机大修系统退油71m3,化学全部进行了过滤处理合格。大修后的系统共补油86.51m3。油循环过程中加强取样监视,并进行了油质颗粒度送检分析,#2启动前汽轮机油的颗粒度合格。油质合格
七、汽轮机积盐成分分析
#2机组大修汽轮机低压缸积盐成分分析表七
名称低压缸叶片低压缸隔板
分析项目化学符号单位(%)二、三级叶片混样四级叶片三级隔板四级隔板
水份%0.240.351.480.72
灼烧减(增)量%-1.595.446.665.73
PH(25C)7.477.327.427.24
氢氧化钠NaOH%0000
碳酸钠Na2CO3%0000
重碳酸钠NaHCO3%0.840.911.270.66
氯化钠NaCL%1.521.521.731.52
氧化钠Na2O%0.120.150.340.17
氧化铁Fe2O3%86.4153.0566.3341.47
氧化铝Al2O3%07.8602.67
氧化铜CuO%1.491.860.921.12
氧化钙CaO%0000
氧化镁MgO%0000
硫酸酐SO3%1.460.831.880j
二氧化硅SiO2%6.8724.515.8340.42
五氧化二磷P2O5%0.750.810.820.87
总计%98.1397.2897.2695.35
#2机组大修汽轮机中压缸积盐成分分析表八
名称中压缸叶片中压缸隔板
分析项目化学符号单位(%)六、七级叶片八级叶片中四、五、六级隔板中七、八级隔板
水份%0.340.400.260.16
灼烧减(增)量%-0.207.47-0.141.05
pH(25C)6.946.577.417.49
氢氧化钠NaOH%0000
碳酸钠Na2CO3%0000
重碳酸钠NaHCO3%1.261.051.681.89
氯化钠NaCL%1.534.661.521.53
氧化钠Na2O%14.3010.9811.2111.61
氧化铁Fe2O3%35.2530.234.0037.44
氧化铝Al2O3%15.4717.6114.4815.5
氧化铜CuO%7.828.2611.517.05
氧化钙CaO%0000
氧化镁MgO%0000
硫酸酐SO3%6.470.839.763.13
二氧化硅SiO2%14.7713.3410.1116.77
五氧化二磷P2O5%1.130.811.001.00
总计%98.1495.6195.3997.13
#2机组大修汽轮机高压缸积盐成份分析表九
名称高压缸叶片高压缸隔板
分析项目化学符号单位%六级叶片七级叶片四、五级隔板六级隔板七级隔板
水份%0.160.040.120.400.12
灼烧减(增)量%-4.68-3.89-5.01-5.07-4.58
PH25C257.807.936.576.257.65
氢氧化钠NaOH%00000
碳酸钠Na2CO3%00000
重碳酸钠NaHCO3%0.630.830.420.630.83
氯化钠NaCL%3.033.033.051.533.05
氧化钠Na2O%9.337.452.203.906.58
氧化铁Fe2O3%28.3734.0137.4438.5231.50
氧化铝Al2O3%00000
氧化铜CuO%54.1543.7553.8057.1551.35
氧化钙CaO%00000
氧化镁MgO%1.842.302.321.852.78
硫酸酐SO3%0.834.1300.830.63
二氧化硅SiO2%0.313.220.250.192.68
五氧化二磷P2O5%1.120.991.251.250.94
总计%95.0995.8695.84101.1895.88
八.#2机组大修化学技术监视检查总结分析:
1.本次#2机组大修对锅炉的水冷壁、省煤器、过热器及再热器共十二根管样进行了割管检查及沉积量分析,沉积率按#2机组基建锅炉酸洗时间至本次大修间隔时间计算(九二年玄月三旬日至二00三年八月一日),为10.833年。水冷壁前墙向火侧沉积量为336.79g/m2,沉积率为31.09g/m2·a,小于60g/m2·a部颁标准。
2.本次#2机组大修对汽轮机高、中、低压缸叶片和隔板全面进行了化学监视检查,汽轮机各叶片和隔板积盐较前次大修明显减少。对可能刮到盐垢叶片和隔板共十三个样进行了积盐成分分析。
3.本次#2机组大修对热力水汽系统、产业水系统、循环水系统、汽轮机油系统等近三十台容器设备进行了监视检查、清理,具体做了台帐记录,并对清理后的容器设备进行了严格验收。
4.本次#2机组大修厂部委托省局晋能酸洗公司对锅炉水冷壁、省煤器、二过热器系统进行了化学清洗,我部参与了#2炉酸洗试验的配合工作。
酸洗后割管部位:水冷壁前墙、省煤器进口、二级过出口割管3根。并进行了水冷壁下联箱割堵检查。
检查情况:二级过出口内表面有少量氧化皮垢残留物外,其它内表面基本清洗干净。酸洗后形成钝化膜比较完整,并做了酸洗后钝化膜的点滴试验均合格。水冷壁下联箱割堵检查,比较干净。
九.发现的题目、采取措施和建议:
1.本次#2机组大修化学监视检查,发现两台汽轮机低压缸四级叶片拉筋外侧叶片腐蚀,其它低压级叶片均有不同程度的腐蚀现象,厂部委托西安热工院进行了分析,系沉积物下阴离子腐蚀。建议今后机组启动时要严格执行冷态冲洗、热态冲洗水质控制标准,不许在水质分歧格情况下进行下一步操纵,运行要和化学做好联系协调工作,确保水汽品质。
2.2#机组三台精处理混床树脂运行多年,树脂磨损、污染比较严重,本次#2机组大修,化学对三台精处理混床树脂全部进行了更换,进一步进步热力系统水汽质量,保证了机组的安全运行。从更换下的旧树脂发现,树脂表面油污染严重,杂质含量多。建议优化机组运行工况,消除充油设备渗漏点,进步机组启动期间的水汽品质。
3、从抽铜管检查发现,主凝汽器进口黄铜管及出口白铜管有点蚀现象,建议加强胶球定期清洗工作,保证内表面的洁净,同时要认真执行循环水的指标超标排污制度。
4、产业水系统因密封油冷油器泄漏被汽轮机油污染,本次大修虽进行了清理,但部分管道内仍有残留油。建议今后运行要加强控制,保证油系统的严密性。
总之,本次#2机组大修,我们及时对热力设备系统全面进行了化学技术监视检查和分析,针对发现的题目,提出相应的措施和建议,圆满完成了本次#2机组大修化学监视任务。
三尽缘监视
大修项目完成情况:
本次#2机组大修,本班组标准项目完成20项,项目完成率为100%,完成非标项目4项,完成率100%。
㈠.标准项目完成如下:
1.380V厂用2CA、2CB段指示仪表、电能表校验,共计校验指示仪表37块,校验率100%,合格率100%;电能表28块,校验率100%,合格率100%。
2.380V除灰2CC、2CD段指示仪表、电能表校验,共计校验指示仪表34块,校验率100%,合格率100%;电能表16块,校验率100%,合格率100%。
3.380V汽机专用盘2DA指示仪表校验,共计校验指示仪表3块,校验率100%,合格率100%。
4.380V汽泵专用盘2DB指示仪表校验,共计校验指示仪表8块,校验率100%,合格率100%。
5.380V磨煤机专用盘2DC指示仪表校验,共计校验指示仪表3块,校验率100%,合格率100%。
6.380V炉房专用盘2DD指示仪表校验,共计校验指示仪表9块,校验率100%,合格率100%。
7.380V炉水吹灰专用盘2DE指示仪表校验,共计校验指示仪表3块,校验率100%,合格率100%。
㈡.非标(改造)项目完成如下:
1.2单元DCS改造(含变送器改造)电测部分。
2.发电机转子丈量回路改造。
3.#2发电机、#2高厂变电能表改造。
4.2CA段改造(数显表校验、电能表校验)。
二、发现的主要题目及设备仍存在的题目
1.#2主变A相绕组远方测温传感器未安装。
#2主变、高厂变远方测温传感器本次大修校验有7只分歧格(共9只),#2主变A相绕组远方测温传感器未回装,预备留待定做备件使用。因绕组测温传感器的技术资料及参数不能确定,国内传感器生产厂也无办法生产。订购备件需使用原传感器测试数据。
通过#2机组大修,对电测设备进行了技术改造,校验了全部表计和变送器,进步了设备的正确性和可靠性,为#2机组的稳定运行打下了坚实的基础。
四电测监视
在#2机组大修中,对#2机组所属设备进行了全面的尽缘试验。全部完成了大修监视项目,大大进步了设备的健康水平,为#2机的长周期安全稳定运行打下了坚实的基础。
一、#2机大修预试高压电气设备统计:
本次大修共试高压电机28台,6KV变压器8台,电除尘升压变16台,6KV开关42台,6KV电缆108条,2BA、2BB、段母线、20KV封闭母线耐压,母线PT4组,#2发电机定子、转子、励磁机定转子,#2主变、#2高厂变预试,神神线开关、进出线PT、开关CT试验等。
配合山西电科院对#2主变进行了局部放电试验
本次大修完成标准试验项目89项,项目完成率100%;
本次大修完成非标试验项目1项,项目完成率100%;
本次大修共检有缺陷6项,全部消除,缺陷消除率100%;
#2机高压电气设备预试率100%。
二、大修项目完成情况
项目序号计划项目新增项目
标准项目非标项目标准项目非标项目
1#2发电机修前、修后试验5根线棒修前、修后试验
2#2励磁机预试
3#2主变预试#2主变局放试验
4#2高厂变预试
56KV厂用段2BA、2BB母线预试
68台6KV变压器预试
74台大修高压电机修前、修后试验7台大修高压电机修前、修后试验
816台电除尘升压变压器预试
916台小修高压电机试验
101台高压电机预试
1142台6KV大、小车开关试验
124台6KVPT预试
135台20KVPT预试
14#2高厂变两分支封闭母线试验
15#2发电机封闭母线试验
16#2发电机出口避雷器试验
17#2发变组进线避雷器试验
18两台整流变试验
195011、5012开关CT试验
20神神线出线PT试验
215011、5012开关试验
3、发现及处理的缺陷:
序号重大缺陷内容采取的主要措施备注
1#2机组三台Ⅰ级凝聚泵支持瓷瓶尽缘受潮进行干燥处理
2#21一次风机引线尽缘开裂重包尽缘
3F23B相、F24A相尽缘为零,经检查确定为PT下部接地连接网的部分尽缘破损所致。在其下部加一层尽缘护垫
4#2发电机转子尽缘受潮进行干燥处理
5#2发变组进线避雷器A、C相底座尽缘低更换底座尽缘
6#2保安变电缆A相在作直流耐压试验时,当电压升至7.5KV时发生击穿。重新做头
通过此次大修,对#2机组高压电气设备进行了全面的预防性试验,检出并消除了缺陷,锻炼了队伍,进步了职工的安全素养及技术水平,为#2机组的安全稳定运行打下了坚实的基础.
第十一部分:启动受阻项目及原因
序号项目名称原因备注
122送风机电机造成电机转子和定子稍微扫膛在机组启动过程中轴承座因地脚螺丝固定不紧移位,经检查处理后投进运行。
2#14给煤机销子断煤层厚度调整挡板距底板间隙小,煤块走不了,造成卡涉断销。
3#21、#22送风机后轴承漏油轴封间隙大,供油压力、流量调整不当
4#22送风机电机消息部分磨擦前轴承座地脚螺栓孔径大,尽缘垫变形严重,致使螺栓松动
5#21燃油泵振动和轴承温度超标新泵退货
6#2炉49米前墙0级减温器减温水支管裂纹长期受冷热交变应力
7#2炉61米左前墙过疏水管裂纹长期受冷热交变应力
8省煤器省煤器管泄漏
第十二部分:安全总结
大修开工前,厂部成立了大修安全文明监视组,各检验车间也成立了以车间主任为组长的安全领导组,制定了具体的安全技术措施,大修过程中还组织所有参加大修的职员多次学习有关通报、快报,并结合我厂实际情况,对检验现场存在的隐患和安全防护设施进行了认真的整改,采取了下列措施:
1、作为大修预备工作之一,开工前进行了“两规”的学习和考试,针对每个人在大修中所干的具体项目进行长时间的安全培训和危险因素控制点的学习,对考试分歧格者一律不准参加大修工作。
2、大修开工前,厂部与检验总公司签定了总承包协议,承包方式为包安全,包项目,包工期,包质量,包用度,并在承包协议中明确规定了安全方面的奖罚金额,要求班组把项目分解到各专责人,专责人对该检验项目的人身和设备安全负全部责任。
3、对检验中所需的工用具进行了全面检查,如对电动工具、起重工具等进行检查试验,机、电、炉三个主要车间对所有的倒链进行检验,共计90余台,确保大修中能够可靠使用。
4、大修期间厂部成立了电工组,负责照明、电气工具的接线工作,对检验专用配电箱进行同一治理,上锁,杜尽了乱接电源的现象。
5、加大反违章力度,对习惯性违章事件发现一例,处罚一例,如安监部分对现场搭设的脚手架进行跟踪检查,对分歧格者进行挂黄牌,标出该项目负责人的姓名,不准使用,限期整改。
6、要求班组利用班前会对作业项目进行安全和技术交底,布置安全措施,出工时检查安全用具的携带情况,安全用具不全或不符合要求不准进进现场。
7、对外包工和临时工加强安全教育,进进现场前进行安规考试,,考试分歧格者不于录用,并签定了安全协议。对于外委项目,开工前则要求办理安全抵押金手续,发生违章或不安全事件,在合同款中扣除。整个大修期间未发生人身轻伤以上的人身事故和二类障碍以上的设备事故。
通过采取上述一系列措施,保证了大修工作的顺利完成。
第十三部分大修技术类文件
一试验报告(电气、热控、锅炉、汽机、运调、金属)(见附件)
二技术方案(见附件)
三作业指导书(或验收卡)(各检验部保存)
四系统变更说明(见附件)
第十四部分:#1机大修后主设备评级
#1机组大修后主设备评级表
序号设备名称评定种别存在缺陷及升降级原因评定时间评定人备注
评前评后
1#1汽轮机II12.10厂部
2#1发电机II12.10厂部
3#1锅炉II12.10厂部
4#1主变II12.10厂部
5#1电除尘II12.10厂部
大修后主设备评级状况:主设备完好率100%,一类率100%.
第十五部分大修治理
2001年2月厂部就成立了大修预备工作领导组,包括以生产副厂长为组长的大修组织预备领导组和技术预备组,以经营副厂长为组长的大修物资预备组,各负其责,精心做好每一项预备工作,为大修预备工作的顺利进行提供了有力的组织保证。大修开工前,成立了大修领导组、大修指挥部、协调组、质量验收组、安全文明组、启动试运组、消防保卫组、后勤宣传报道组、物资保障组,同时明确各组成员职责,为大修的顺利进行提供了有力的组织保证体系。
大修预备过程中,在大修预备工作组的领导下,召开了大修预备动员会,安排了大修预备工作进度,认真组织了大修调研和研讨,精心确定大修项目及工艺方案,编制了《#1机组大修任务书》和《#1机组大修施工计划报告》,明确了大修项目、技术监视项目、节能项目、安反措项目、以及大修进度等。对历次修后非停和质量题目进行了统计,分析了停运原因,有针对性地提出了预防措施。在明确项目的基础上,进行了主要材料和备品配件的供给和储备工作。为了更好的落实检验责任制,推行全面质量治理,厂部和参加检验的部分签定承包协议,各检验部与班组、班组与个人签定承包协议,实行层层承包,使参加检验的职员人人编制了“三明确书”(即任务、标准和奖金明确,),大修的任务、检验质量与奖金挂钩。同时,针对本次大修的项目,组织检验职员学习检验工艺规程,大力开展岗位练兵,有针对性地制定重大项目的技术措施、安全措施,并进行修前规程考试等等。为保证大修工作做到安全好、质优、工效高打下了坚实的基础。
本次大修以“超常规治理”为重点,“三明确书”为保证。从大修预备阶段到大修实施阶段,技术质量保证体系和组织指挥体系的完善和有效运作,保证了高效优质地完成#1机组大修工作。
1、质量技术保证体系的完善,是保证和进步大修质量的关键。
为保证高效优质完成#1机组的大修任务,在大修预备阶段就完善了质量技术保证体系,进一步明确了大修中技术职员的有关技术职责、义务、权限。大修的重大项目进行明确治理,包括检验副总在内的职能部分治理职员对重大项目进行了工,对检验的质量负责,同时了每位技术职员应对大修项目、方案、检验质量、质量验收负责,并在大修中和大修后严格执行直接考核和牵连考核。二是成立了厂部、车间、班组三级质量控制、验收网,并明确验收职员的职责。三是制定了“#1机组大修技术责任制规定”,进一步明确了专家工程师和星级检验工应对#1机组大修中的关键性的技术题目负责,对关键性技术题目所涉及到的重大项目、方案的确定、施工负责,大修时厂部对实在行动态考核。四是大修项目确定后明确检验专责人和技术负责人,对检验的全过程进行质量把关,跟踪验收,对项目检验后出现的题目负全面责任,与经济挂钩。这样,质量技术保证体系的完善,为保证大修工作高效优质完成提供了有力组织保证。
2、实行过程控制,确保检验质量
2.1做到“该修必修”是保证和进步大修质量的关键。在大修项目的确定上,主要是按照省公司标准化大修的有关规定,依靠运行分析、可靠性分析、技术监视分析来制定。在设备的改造项目主要以经济分析为主,结合技术分析和一些诊断结果,确定设备是否改造,这样既可避免检验,又能降低大修用度。
2.2精心组织施工,力保“修必修睦”
大修项目和技术方案的组织实施,对保证和进步大修质量至关重要。为此,我们严格按省公司标准化大修治理办法执行,并采用了目标治理法、定置治理法和网络技术等一些现代治理办法。
2.2.1以目标治理实行大修项目、质量、工期、奖金承包制。按照省电力局的精神,严格落实大修标准化治理,厂部对各检验部,根据大修标准项目的定额工时以及非标项目的用度,核定大修项目的工作量和奖金额,明确规定过程要求和修后指标及考核办法,然后签定大修承包合同。各车间对班组,班组对各检验职员亦然。在大修前,各检验职员应明确自己的工作项目、工艺过程、质量标准、工期修睦应得的奖金数额和若出现差错应承担的责任、扣罚的金额等。这样,实行了包括大修项目、质量、工期、奖金等在内的大修目标、任务承包制,并做到了层层分解,责任到人。为加大考核力度,在大修期间职工的岗位工资和月度考核奖也一并纳进大修奖金中参与考核。
2.2.2引进质量工时。在大修项目原有的定额工时的基础上,引进质量保证金制度,即凡参加#1机组大修的所有检验职员和治理职员都扣除2001年9、10月份月度综合考核奖金,作为大修质量保证金对大修质量的考核。这样,对保证大修后机组连续长周期运行起到了积极的影响。
2.2.3以定置治理促进安全和规范化检验。定置治理是以生产现场为主要对象,通过分析人、物、场所的状况,科学地利用场所,向空间要效益;促进人与物的有效结合,向时间要效益。为保持大修现场整洁、公道利用场地,大修开工前就完成了定置图的设计和绘制,在大修中严格实施并进行定置考核。这样既防止了物品的乱堆乱放,使施工现场清洁有序,又防止零部件磕碰划伤和挤压变形现象,进步了检验工效。
2.3实行全过程质量控制,做到“修必修睦”
2.3.1高标准、严要求,责任到人。严格遵守技术规范和工艺标准的要求,落实作业指导书中各项规定,努力把ISO9002质量治理体系的作法应用到检验过程中。各检验部认真落实、整改ISO9002监视审核发现的题目,力争达到没有不符和项。每个检验项目都按作业指导书严格执行,持卡检验,不能偷工减料,不按程序检验造成的返工严格考核。假如检验职员不持卡,或不按工艺卡规定执行,严格考核。检验项目结束后严格按要求验收,分歧格决不将就。设备检验结束后,由工作负责人向试运组提出试运申请,设备试运由运行副总负责,运行职员进行把关,检查检验卡、验收卡的完成情况,确认无误后方可进行设备的试运。设备试运实行动态验收,从控制系统到机械设备进行综合试验。凡是在试运中不符合试运卡规定标准,一律返工,直至合格为止,尽不降低标准。
2.3.2质量验收实行全过程的动态治理,实行班组、车间、厂部三级验收、逐级负责制。大修项目在明确工作负责人的同时,也同时明确了验收人,实行个人负责。验收职员严格按大修质量验收治理办法执行,从设备解体、检验、回装,直到动态试运进行全过程跟踪、监视、把关,享有质量一票否决权。验收的设备努力做到“三无”,即无锈蚀、无渗漏、无脏污。这样,有效地保证了大修的过程检验质量。严格质量考核,把好质量关。质量治理实行追溯制,认真执行三级验收制度,并逐级向上负责和向下监视检查考核。停工待检点H点必须由厂部验收职员亲身验收,不得跨越,既必须亲身丈量、计算,合格后签字,未进行签字的不准进行下一步工序。
2.3.3充分发挥我厂技术治理体系的作用。各级技术职员,包括专业工程师、专家工程师、星级检验工、工程项目负责人、技术监视专责人等全部深进检验现场,真正在技术方案、技术规定、技术工艺标准上负责、把关,运用技术诊断方法,使用能工巧匠的“尽活”来解决设备技术困难。认真抓好技术监视项目,对有关技术监视项目的执行和验收,同样实行全过程的动态治理。
2.3.4试行重大项目工程质量监理。按照省局关于今年大修的有关规定和要求,对于一些重大项目的检验,试行工程监理,如除灰系统改造等,进行全过程监理,有力的保证了大修工程质量。
2.3.5认真把好物资供给质量关。从大修物资供给方面,所有的材料、备件从选型定货到进货、进库、出库、使用,全过程都有相应的质量监视职员,检验项目负责人对所使用的材料、备件进行现场复查,并规定了明确的责任分工。凡使用前发生的质量题目由物资部分承担,并严格考核,力度较大,扭转了以往机组启动后设备故障高的局面(特别是阀门、轴承等易损件);大修备件外委、加工由车间提出申请,设备部专工及车间技术职员负责把关,保证了加工件的质量。
3、提前预备,确保大修定期完成
大修开工前,对#1机炉房及检验间的行车和电动葫芦进行了彻底整治,并对各车间的起重倒链进行了检查检验,保证了整个大修期间所有起重设施安全、可靠地使用,基本未因此延误检验工期。
4、运行职员紧密配合
4.1停机过程采用滑参数停机,将原煤仓拉空,为制粉系统的检验创造了良好的条件。
4.2严把办票关,对工作票内容逐项检查,大修中未发现一张错票,其中锅炉办票168张,汽机办票301张,电气办理一种工作票71张,电气二种工作票316张,操纵票247张,执行两票合格率100%。
4.3完成了各种启动前的试验和试运工作。
5、存在的不足之处:
本次大修,首次使用ISO-9002作业指导书,对保证检验质量起到了很重要的作用,但还存在很多不足,如内容不够完善,C点、W点、H点确定有的不太恰当,有的关键点还未列进,有的设备还没有编制出作业指导书,部分职工对ISO-9002作业指导书熟悉不够等题目,以后在这方面还须做大量的工作。
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